2019年10月
河南科技
HenanScienceandTechnology
工业技术
基于毛细作用原理的电子膨胀阀线圈气孔研究与控制
张新富李文涛付志辉刘继续张武杰
(格力电器(郑州)有限公司,河南
郑州450001)
摘要:根据冷媒流向,制热时,线圈在节流后存在冷凝水凝聚和结霜。如果线圈有气孔,在水分毛细作用
下,水分渗入线圈内部,伴随空调除霜切换,水分相态不断变化,将会产生“冻融侵蚀”效应。关键词:空调;电子膨胀阀线圈;毛细作用;短路中图分类号:U469.72
文献标识码:A
文章编号:1003-5168(2019)29-0081-03
ResearchandControlofAirHoleofElectronicExpansionValveCoilBasedonCapillaryActionPrinciple
ZHANGXinfu
(GeliElectric(Zhengzhou)Co.,Ltd.,ZhengzhouHenan450001)
LIWentaoFUZhihuiLIUJixuZHANGWujie
Abstract:Accordingtotheflowdirectionofrefrigerant,thereiscondensationandfrostinginthecoilafterthrottlingduringheating.Ifthereareporesinthecoil,undertheactionofwatercapillarity,waterinfiltratesintothecoil,andwiththedefrostingswitchofairconditioner,thewaterphasestatechangesconstantly,whichwillproducethe\"freeze-thawerosion\"effect.
Keywords:airconditioner;electronicexpansionvalvecoil;capillaryaction;shortcircuit2018年3月,格力电器售后反馈多单电子膨胀阀线
1
失效模式确定
圈故障,往年电子膨胀阀线圈故障仅占电子膨胀阀类型故障的5%左右,而2018年的安装机故障中,线圈故障占50%左右。在反馈电子膨胀阀线圈失效故障中,60%以上故障导致控制器2003芯片同时失效,或者线圈故障反馈同时存在空调报通信故障异常。电子膨胀阀线圈烧坏旧件反馈厂家分析整改,厂家反馈电子膨胀阀线圈工作电压为12VDC,没有异常电压通入的情况下,无法造成此程度(线圈局部烧熔)上的售后异常[1]。电子膨胀阀线圈开裂和主板芯片烧坏如图1所示。
统计2017年1月至2018年3月装机线圈故障(排除电子膨胀阀不调节异常),35机型A故障数和故障率最为突出。
对电子膨胀阀线圈故障进行月份占比统计,问题集中在冬季制热时出现异常,如表1所示。
表1各月份电子膨胀阀线圈故障占比
报修月份
1234567891011总计12
故障数182227015787511021
故障占比/%
18222601578751
1001
图1电子膨胀阀线圈开裂和主板芯片烧坏
收稿日期:2019-09-04
作者简介:张新富(1981—),男,大专,工程师,研究方向:家电失效分析。
·82·
基于毛细作用原理的电子膨胀阀线圈气孔研究与控制
第29期
电子膨胀阀线圈与控制器连带失效的故障存在冬季突出的情况。考虑控制器和电子膨胀阀线圈的通用性,初步确定该问题由三个原因引起:控制器在工作中存在较大电压和电流传入的情况;电子膨胀阀线圈本身存在缺陷,绕组与外壳短路,引起控制器失效,线圈初始状态下绕组与外壳短路,线圈使用一段时间后出现不良,可靠性较差;制热模式情况下,电子膨胀阀线圈存在容易失效的环境[2-4]。
2失效分析
2.1
对线圈进行浪涌试验验证,大电流对线圈影响确认
试验电流在4000A以下,未对线圈造成失效。对控制器输出信号检查,不存在2A以上异常电流波峰(整流二极管峰值电流为2A左右)。实际烧坏控制器主要在2003芯片电路损坏,整流电路正常,排除控制器异常电流对线圈造成的影响。电子膨胀阀线圈浪涌试验结果如表2所示。
表2
电子膨胀阀线圈浪涌试验情况
正负极夹持位置
试验电流/A
试验时间
设备量程试验结果1000~5000上升8μs,下降20μs
脉冲波0~15kA未见异常
卡扣与公共端
15000上升8μs,下降20μs
脉冲波0~绕组与骨架
15kA之间炸开50~1002ms方波0~阻值未见异
200A常150~200
2ms
方波0~阻值升高,200A放置后恢复
500~4000上升8μs,下降20μs
脉冲波0~未见爆炸异
公共端15kA
常与其他端子
正负极与端子连接处分别冒火花,
5000
上升8μs,下降20μs
脉冲波0~线圈未烧15kA
毁;试验后检测绝缘电阻与电气强度不合格
2.2采用故障电子膨胀阀线圈售后失效线圈过程检验确认(绕组与外壳短路),在综合耐压测试工序测试,设备反馈耐压故障;在过程测试环节验证,机台直接跳电,二次测试出现控制器2003芯片烧坏。这说明过程测试环节可以对线圈初始状态下接地不良故障有效控制,排除线圈初始状态下不良,结合售后故障出现时间(10d以上),可确定电子膨胀阀故障为使用一定时间后出现异常。
2.3
对比35空调使用环境确认
机型A、35机型B、32机型C三种机型压缩机
回气管在不同环境下的结霜情况,在制冷情况下,压缩机回气管均不会结露,在制热情况下,压缩机回气管均会结露,同时只有35机型A出现膨胀阀阀体结霜,结合售后反馈机型排查,线圈损坏的3款机型制热运行时间均为31min才会出现化霜,左右就会出现化霜;具体测试情况如下。
其余两款机型制热运行46min况2℃2.3.1
相对湿度为35机型83.9%A测试电子膨胀阀结霜情况。外侧工
,30℃制热,C管结霜,膨胀阀阀
体结霜;运行31min,化霜3min;外侧工况3℃相对湿度为83.9%4℃,30℃微霜;相对湿度为制热,在2/1℃工况下运行83.9%C管结霜,,30℃3制热,膨胀阀阀体轻微霜;个周期,C管结霜,拆电子膨胀阀线圈查膨胀阀阀体轻
外侧工况看,线圈内沿有少量的冰霜。机型A在制热管路结霜情况如图2所示,化霜结束后阀体表面结霜融化情况如图3所示。
图2机型A在制热管路结霜情况
2.3.2
35图3
机型化霜结束后阀体表面结霜融化
结露,制热情况下,BC系列试验。制冷情况下,管结露、结霜严重,隔音棉在吸气C管不会
管处有冷凝水,具体情况如下。一是高温制热工况(外侧7/6℃,相对湿度86.8%),C管结露比较严重,电子膨胀
阀阀体有轻微结露现象,线圈表面干爽,吸气管结露严重,并打湿隔音棉吸气口周围处;二是低温制热工况(外侧2/1℃,相对湿度83.9%,P2),C管结霜严重,电子膨胀
第29期
基于毛细作用原理的电子膨胀阀线圈气孔研究与控制
·83·
阀阀体有结露现象,线圈表面干爽,吸气管表面同样结霜,化霜过程中C管上的霜、冰均全部化完,运行49min,化霜6min;三是测试35机型B过程中,测试3台,有1台C管的冷凝水(开机1h)直接跌落在电子膨胀阀线圈上,同时打湿膨胀阀旁边隔音棉,C管走管一致性差,不可控。机型B制热管路结霜情况如图4所示。
2.3.3
32图机型4
机型C低温制热测试。压缩机回气管结
B制热管路结霜情况
霜,膨胀阀及其连接管无结霜情况,包裹阻尼块无明显结露现象;运行46min,化霜7min。
从以上3种机型看,只有35机型A在制热过程中出现膨胀阀阀体及其前后连接管结霜,其余两款无结霜现象;从化霜周期看,35机型A制热运行31min出现化霜,其余两款机型均为运行46min、49min出现化霜;同时排查26其他机型、32/35机型A,其制热运行时间均为31min左右就会出现化霜,应为同一控制逻辑导致;电子膨胀阀线圈失效符合之前推测,电子膨胀阀线圈内沿结霜、冰过程中,冷凝水膨胀致使线圈薄弱处受损水汽进入线圈,导致有关故障。
2.4
对售后旧件进行高温烘烤后绝缘耐压测试:售后故障件干态和浸水状态对比确认
泄漏电流0.049mA,绝缘电阻41MΩ;对旧件浸水后测试,泄漏电流为29.9mA。数据可以说明,电子膨胀阀线圈绕组与外壳金属部分没有直接接触,封装材料存在缝隙,水分渗入后,与外壳形成导通连接。对故障件进行解剖检查,线圈引出线封装位置存在较为明显气孔,并存在打火情况,如图5所示。
打火烧熔
气孔
引出线
气孔
引出线
图5线圈引出线位置有明显气孔,并有打火痕迹
3失效机理确认
根据外机电子膨胀阀组件冷媒走向,在空调制热运行的过程中,空调运行一段时间后,电子膨胀阀表面产生
冷凝水,在室外温度较低的情况下,电子膨胀阀与线圈中间冷凝水结霜。当线圈封装材料存在孔洞时,水分会渗入毛细孔洞,随着水分相态的不断变化,封装材料孔洞不断增大,水分渗入加剧,直至冷凝水与线圈带电绕组接触,导致线圈绕组间短路和绕组与外壳短路,外机主板2003芯片持续通过较大电流,导致芯片发热烧坏。
4故障复现
4.1
对厂家线圈物料随机测试
A和厂家B来货43000344系列线圈物料随机各抽10件进行水煮和冷冻循环试验,试验48h后,有1件A空调整机模拟,厂家线圈出现匝间短路,在整机接通电源瞬间,同时对地短路。对故障件接实验室漏电保护开
关跳闸。
4.2
将故障电子膨胀阀线圈接入内机主板扫风电机电路通信故障验证
2003芯片电路),在扫风信号工作过程中,出现显示屏闪异常,测试7812稳压块输出电压,在工作过程中,电压下降2VDC左右。将线圈接入整机,取消整机接地。空调在开机后报E6故障,说明在线圈在进水后,在不接地情况下,内部绕组匝间短路,拉低通信电压,影响内外机通信。
4.3
对水煮试验样品进行解剖检查,线圈解剖检查
线圈内部铁壳存在水膜情况,在引出线侧封装材料内部存在较多密集气孔情况。
5
结论
通过对售后故障件、来货物料水煮试验故障复现和解剖,笔者确定线圈本体存在气孔缺陷,如果线圈工作环境无阻尼块等防护,空气中的水分冷凝、凝固在线圈表面,频繁的空调除霜导致电子膨胀阀线圈与阀体间水分不断融化与结冰。不断相变的水分引起线圈塑封材料的侵蚀,导致线圈密封失效,连带引起控制器故障。本研究确定实施以下整改控制措施:对电子膨胀阀线圈注塑模具调整,在注塑体积较大的引出线位置增加两个注料孔和两个排气孔,减少气孔产生;为加速线圈本体毛细渗
透,对电子膨胀阀线圈成品进行水煮试验验证。
参考文献:
[1]叶荣.空调系统中电子膨胀阀的控制及应用[J].制冷与空调,2012(6):122-127.
[2]岳孝方,陈汝东.制冷技术与应用[M].上海:同济大学
出版社,1992.
[3]王兴天.注塑成型技术[M].北京:化学工业出版社,1991.
[4]刘建林.微力无边:神奇的毛细和浸润现象[M].北京:清华大学出版社,2016.
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