一起10kV厂用变压器事故原因分析及预防措施
作者:李新建
来源:《装备维修技术》2019年第02期
摘要:虽然国内变压器行业经过多年发展,制造质量提升明显,但运行事故仍时有发生。本文以国内某电厂用10kV厂用变差动故障为分析对象,首先依据事故现场检查情况,对事故
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进行了定性分析;结合进一步深入分析,对事故形成过程进行了推理,明确故障成因,进而提出针对性的整改措施。
关键词:厂用变;差动保护;绕组烧毁;绝缘碳化 一、事故现象描述
国内某火力发电厂用S–10000/10.5变压器,正常投运9个月后,在额定分接方式下,于某日凌晨2时35分突发差动保护故障,变压器油箱内部压力快速升高,重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警,压力释放阀动作,AC相过电流。 二、故障情况分析及原因查找 (一)故障情况检查
(1)变压器油箱内部残留大量碳化异物,有明显燃烧痕迹。
(2)A、B两相芯柱间的A相压板有明显损坏痕迹,为受力冲击所导致,如图1所示,其中为A相压板受损部位在A、B两相芯柱间的安装位置,为压板受损位置及变形程度。 (3)A相高压绕组上部线饼及部分引线烧毁、变形情况严重,且上半部分接出头位置的部分电磁线已经熔断,如图2所示,其中为线饼、接线烧毁位置及变形情况,为部分电磁线熔断位置及烧毁程度。
(4)A相高压绕组额定分接引线包裹的外绝缘材质碳化现象明显,表明曾遇高温燃烧。 (5)剥开A相高压绕组变形严重部位后发现,同相低压绕组除了由于高压绕组变形挤压造成的机械损伤外,无明显异常。
(6)A相无载分接开关4、7动静触头烧毁,如图3所示,其中为无载分接开关4、7动静触头位置,为7号触头烧毁程度。
(7)B、C相高、低压绕组均未发现异常。 (8)器身铁芯、加件均未见异常情况。 (9)变压器油箱、套管检查未见异常。 (二)故障原因分析
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从以上检查情况来看,A相高压绕组烧毁严重,低压绕组影响不大,B、C相高低压绕组均完好,烧毁线段位置集中在A相高压绕组上部,靠近绕组上部分接段烧毁较为严重,并且与烧毁引线对应的A相无载分接开关4、7号分接触头烧毁。
此产品为常规结构,同结构的产品已生产多台,并已在用户现场安全运行多年,未发生过此类事故,产品不应存在结构问题。
根据以上检查结果及专题研讨分析,此次事故的原因是:
(1)A相高压绕组上部引线出头处绝缘受损,产品在运行过程中,由于振动等原因使受损部位进一步破坏,进而导致匝间短路,最终引发此次事故。
(2)A相高压绕组电磁线存在缺陷(如导线内部接头不牢),产品运行过程中缺陷部位过热导致绝缘受损,引起短路。 三、整改方案制定
对铁芯进行清理,重新制作三相高、低压绕组,并更换器身所有绝缘件,无载分接开关由厂家更换烧毁的开关触头。
(1)车间在绕制绕组及装配器身时严格按照图纸及工艺规范要求操作,保证器身各部位(尤其是引线出头处)绝缘符合要求;
(2)加强对变压器重点原材料、组部件供应商的管理,加大供应商质量控制,提高原材料、组部件质量,避免给产品带来安全运行隐患。 四、總结
变压器是电力系统中升、降电压的核心设备,其安全、稳定运行性能直接影响整个系统运行水平。从变压器运行故障成因的统计结果可以看出,由于设计缺陷引起的故障已很少发生,绝大部分运行故障是由于工艺水平不达标或操作不当引起的。变压器制造厂应进一步提升制造工艺水平,对设计裕度值进行优化,计入工人操作误差影响。对组部件供应商产品质量严格把控,尤其是绝缘材质应达到或高于国家标准规定的绝缘强度。 参考文献
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