关于洗煤重介质消耗问题的现代研究
摘要 本文针对山西大远洗煤厂介耗一直偏高的问题,对介质回收系统做了分析,从工艺技术和生产管理方面提出了降低介耗的措施,实现降低成本的目的。
关键词 重介质选煤;介耗高;降低介耗;措施
介质消耗包括技术损失和管理损失,技术损失是指重介各产品(精煤、中煤、矸石)和磁选机尾矿带走的介质损失,管理损失是指介质在储存、运输、添加、生产过程中的跑、冒、滴、漏及介质质量不合格所造成的介质损失。介质损耗受到介质循环、净化和回收诸多因素的影响,脱介是前提,磁选是关键,这两个环节直接关系到介质损耗的高低。控制介耗量是生产管理过程中的一项重大课题。如果生产介质损耗过大,不仅增加了洗选加工成本,而且会造成重介悬浮液的密度控制不稳定,直接影响重介分选效果。因此,在生产过程中及时分析原因,有效控制介耗量是非常必要的。
1 改造前介质消耗状况
大远洗煤厂2016年平均介耗水平达2.5kg/t,介耗较高,选煤成本增加严重。为此,大远选煤厂通过分析各种影响因素,采取相关工艺技术改造和日常管理措施,使介耗逐步降低。
2 造成介耗高的因素数据化分析
大远选煤厂采用磁铁矿粉作为加重質,生产过程中造成介耗大的因素主要有以下几个方面:
2.1 介质质量问题数据分析
根据我国设计规范中规定,磁铁矿粉作为加重质,介质真密度需在4.5g/cm3左右,磁性物含量需达到95%以上,-0.045mm(320目)粒度含量必须达到90%以上才能保证悬浮液稳定。而进入我厂介质真密度4.0g/cm3,磁性物含量90%左右,-0.045mm(320目)粒度含量85%左右,距离要求差距较大。
2.2 脱泥筛的脱泥效果及脱介筛的脱介效果影响
大远洗煤厂脱泥筛挡水坝缺失较多,导致脱泥筛脱泥效率在65%左右,煤泥进入重介质系统给脱介筛脱介带来了很大的压力。
脱介筛是回收重介质的把关设备,固定筛的煤流有时直接冲到脱介筛的第二、三块筛板上,即从合介段回到合介桶的介质量减少,增加了稀介磁选机的负荷。脱介筛第二层筛板上的末精煤没有直接喷水,带走很大一部分介质,这也是造成介耗高的原因之一。
2.3 脱介筛的喷水
喷水是脱介过程的必要条件,是影响脱介效果和煤泥水处理的重要因素之一,脱介筛喷水的位置,压力,高度等都影响着脱介的效果,而大远洗煤厂喷水高度较低,喷水位置不适宜等也是造成介耗高的原因之一[1]。
2.4 磁选机的分选效果
磁选机尾矿带走的介质损失在总介质消耗中占有较大比重,约占50%以上,可以说,各磁选机工艺效果的好坏对控制介质消耗有着十分重要的作用。影响磁选机磁选效果的主要因素有磁选机的结构与性能、介质性质、工艺操作等。磁选机的结构性能包括磁感应强度、滚筒转速、分选区的间隙、磁系偏角。
2.5 分流量的调节
分流量的调节也是影响介耗大小的关键环节之一。分流量过大,会使通过磁选机的矿浆量增大,导致磁选尾矿带介;分流过小,系统中的煤泥不能及时排除出重介循环系统,黏度增大,使悬浮液流动性变差,分选精度降低,影响分选效果,所以必须保持分流量的稳定。
3 改进措施及管理方法
3.1 加强介质质量化验管理
对照我国重介洗煤合格介质质量要求,严格执行拒收或扣吨。加强介质在卸车及添加过程中的管理,避免浪费。
3.2 对系统脱泥筛、脱介筛进行了改进。
(1)在脱泥筛筛上增设喷水装置,同时确保喷水装置的高度和安装角度合适,喷水量适宜,增加挡水坝,在原有一道挡水坝的基础上多增加设2道挡水坝,确保脱泥效果良好。
(2)对弧形筛进行及时更换,保证在预先脱介阶段介质的回收量,根据挡水坝位置,对脱介筛喷水位置做出更改,使喷水发挥最大的作用,调整喷水高度,由原来的14cm增加到20cm,保证压力的同时喷水覆盖面积增加,确保产品带介质量减到最低水平。
3.3 对脱介筛喷水进行了整改。
(1)喷水的压力
喷水的作用一是将加重质颗粒与产品颗粒分离;二是有助于加重质颗粒透
筛。块煤脱介宜采用有压喷水,以便将粗糙表面上附着的加重质洗涤掉。而压力应当适宜,过大可能导致产品带水严重,磁选机流量急速不利于介质回收,过小可能导致介质与煤没有冲散,随着产品流失。
(2)喷水量
喷水量不是越大越好,必须根据系统的负荷量、脱介筛能力和磁选系统能力确定最大允许量,以保持生产系统的稳定性和介质系统的平衡。
(3)喷水位置的选择非常重要
第一喷水点的位置视预先脱介固定筛的运行效果而定,如果预先脱介固定筛能力很强,一进振动筛即可见物料,就应将第一个喷水点设在人料端,否则应将第一喷水点选在可见物料层处。但要与筛下槽位置对应。第二喷水点应选在第一喷水点与排料端中间,结合挡水坝位置合理安排,使脱介效果达到最佳[2]。
3.4 制定了磁选机操作运行管理制度
保持磁选机溢流堰液位平稳,避免出现“翻花”或低液位现象。加强对磁选机日常维护管理。对比其他磁选机回收效果,对回收效果较差的矸石磁选机磁块逆煤流方向调整3度,尾矿固体磁性物质量分数由0.5%降低到0.18%。用磁选管测定尾矿含介量,正常值在0.3g/L以下;用密度壶测定入料密度,正常时其密度应小于1.25kg/L。
3.5 加强了对系统合格介质密度的自动控制管理
在密度相对稳定的情况下,尽量减小分流量,从而减少合介的损耗。
4 结束语
降低重介选煤厂的介质消耗,是每个重介洗煤厂加强内部管理、降耗节支的永恒课题。大远洗煤厂在降低介耗所做出探索和实践取得了一定的效果,但还有进一步挖掘降低介耗的潜力,应积极吸取借鉴兄弟单位在降低介耗方面的成功经验,结合实际情况努力寻找解决问题的新途径。
参考文献
[1] 谢广元.选矿学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2016.
[2] 周宗丰,王庆国,李建平.重介质选煤厂磁选机的工艺效果分析[J].煤质技术,2006,(4):11-13.
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容