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微电解-混凝沉淀-生化法处理松脂加工废水

2022-10-23 来源:钮旅网
第23卷第3期 2011年9月 河南工程学院学报(自然科学版) JOURNAL OF HENAN INSTITUTE OF ENGINEERING V01.23.No.3 Sept.2011 微电解-混凝沉淀一生化法处理松脂加工废水 李红莲 (闽西职业技术学院化学工程系,福建龙岩364021) 摘要:介绍了采用微电解一混凝沉淀.生化法处理松脂加工废水的调试操作.在微电解处理过程中,"3进水CODc- 为 976~2 012 mg/L时,出水CODc 为262~296 mg/L,CODc 的平均去除率为79.3%;在生化处理过程中,当进水CODc 为 342—415 ms/L时,出水CODe 控制在100 mg/L以下,CODc 的平均去除率为80.7%.监测结果表明,处理出水可达到《污水 综合排放标准》(GB 8978--1996)的一级标准. 关键词:松脂加工;废水;微电解;生化法 中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1674—330X(2011)03—0053—04 松香和松节油是重要的工业原料,广泛用于肥皂、造纸、橡胶、涂料、化工、医药、塑料、电气和印刷等工业 企业,松香也是中国的大宗出口物质之一 .随着工业生产与科学技术的发展,企业对松香和松节油的需求 量在逐年增加,但企业在生产过程中也产生大量废水,这些废水具有水量和pH值变化大、CODc 浓度高、含 油量大、可生化性差等特点,若不经过处理就直接排放,会给生态环境带来严重的污染 . 1设计水量及水质 某林化有限公司生产松香、聚合松香和松香树脂等产品,设计污水总量约600 m /d,废水排放执行《污 水综合排放标准》(GB 8978--1996)中的一级标准 ,设计废水的进水水质和出水排放标准见表1. 表1进水水质及出水排放标准 Tab.1 Quality of influent and discharge standard of efluentf 2处理工艺及设计参数 2.1处理工艺 废水处理的工艺流程见 图1. 2.2设计参数 主要构筑物的规格及设计参 数见表2. 图1废水处理工艺流程 Fig.1 Flow diagram of 1】Ir习喀tewater treatment 收稿日期:2011—02—23 作者简介:李红莲(1972一),女,福建武平人,讲师,硕士,主要从事水处理的教学及设计 ・54・ 河南工程学院学报(自然科学版) 2011年 一 2 2 湖 3调试运行 根据松脂加工废水的特性,废水处理可分为预处理、混凝沉淀处理和生化处理3个工段.预处理工段的 核心是微电解处理,有利于后续处理达到良好的效果;混凝沉淀处理工段主要是控制混凝和沉淀效果,混凝 池投加碱调节微电解出水pH值,投加石灰乳使废水中的草酸、松香酸生成相应的钙盐而沉淀;生化处理工 段是工艺过程的关键,污染物质主要通过此工段被去除,工程调试的重点为微电解池和生化处理系统的调 试. 3.1微电解池的调试 微电解为预处理的核心,目的是降低废水的有机污染并改变废水的有机物组成成分,有利于后续处理达 到良好的效果.它的反应机理是在Fe—C微电解反应中,强酸性废水与铁碳接触,形成无数个微小原电池, 铁为阳极,碳为阴极,发生氧化还原反应: 阳极:Fe一2e Fe ,E”(Fe /Fe):0.44 V, 啪阴极:2H +2e— 2[H] H2,E (H /H2)=0.00 V;02+4H +4e 2H2O,E (O2)=一1.23 V; O2+2H2O+4e— OH一,E0(O /OH一)= 一0.41 V. 原电池的氧化还原反应对于废水处理有如下作用:废水中的Fe 能形成具有较高絮凝吸附活性的絮凝 剂,它能有效地吸附污染物形成沉淀,达到降低CODe 、BOD 与ss的目的.氧化还原反应还可使废水的可生 化性提高,为后续的生化处理提供条件.废水经过Fe—c微电解反应后,pH值提高,可减少石灰乳的投加 量 J.要达到设计效果,微电解池的调试相当重要.在调试和试运行阶段,对CODc 进行监测,微电解池进出 水的CODe 浓度以及对应的CODe 去除率的变化如图2所示. 图2微电解处理系统CODe 去除效果 Fig.2 Remov ̄effect of CODc by microelectrolysis process  第3期 李红莲:微电解一混凝沉淀一生化法处理松脂加工废水 ・55・ 图2表明,CODc 的进水浓度平均为1 395 mg/L,出水浓度平均为282 mg/L,CODc 的去除率最低为 69.9%,最高为86.6%,平均去除率为79.3%.经过微电解预处理,CODc 的去除率达60%以上.调试有3个 关键技术:.(1)控制适当的曝气量,产生搅动作用,增加填料之间的相互摩擦,尽量避免松油的粘附影响.曝 气量要适当,使废水出现搅动即可,避免因搅动过大引起活性炭的流失.(2)控制废水的pH值,不要波动太 栅枷渤{翼瑚抛啪啪辩。 大,否则后续的生化处理很难控制.(3)判断微电解池调试是否合适,要视处理后CODc 的去除率是否达 50%以上,废水的可生化性是否得到了较大提高 . 3.2生化处理系统调试 3.2.1 生化处理系统的前期培养 (1)调节生化池内废水的水温与pH值,最好采用低负荷启动,即池内废水的CODc 值不要高于 200 mg/L_添加的污泥要预先化开,投加时鼓风机开到最大,以免污泥沉积,并添加少量的营养,为了便于挂 膜,可以均匀投加一些粗面粉. (2)闷曝1~2 d,等看到废水中有细小的微生物出现,增加一点废水和营养物质,不要使废水的CODc 超过500 mg/L.继续闷曝,测CODc 的去除率并观察生物相,若CODc 的去除率大于30%,可以停止曝气, 沉淀2 h,排除一部分清液,再增加一些微电解后的废水,继续闷曝. (3)整个过程慢慢增加污水量,要注意开启回流泵,使废水处于流动状态.污泥复活后,为了便于挂膜, 在闷曝过程中空气量不要太大.在进水量达到50%时,可以连续进水、连续出水进行培养. (4)整个过程中都要注意污泥量,如果达不到量,一般有下面几个原因:a.添加的量少;b.接种的污泥没有 化开,全部堆积在底部;c.接种的污泥矿化程度高,污泥中的无机物多沉积在底部;d.污泥负荷低,过量曝气,污 泥分解,随出水排出;e.碳源不足等引起的污泥膨胀.前面3种可以通过继续投加污泥或增加搅动来解决,第4 种通过控制溶解氧在2 L左右可以基本解决.最后1种要分析,如果镜检看到都是头发丝状的丝状菌,一般 都是碳源和氧气不足;如果全是细小微生物、没有钟虫等后生动物,说明受到冲击,检查进水的pH值. 3.2.2生化处理系统的调试运行 生产废水逐渐增加直到废水的处理量达到满负荷运行1个月后,污泥沉降比由最初的6%左右上升到 22%,污泥的沉降性能良好,镜检发现有大量的钟虫,活性污泥基本成熟 ].在调试和试运行阶段,对CODc 进行监测,生化处理系统进出水的CODc 浓度随时问的变化以及对应的CODc 去除率如图3所示. 8S 86 84 二J 88O2篓 躺 占 o 78售 U 76 u 74 72 l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll I2 I3 l4 l5 落扦天数rd 图3生化处理系统的CODc 去除效果 Fig.3 Removal effect of CODcr by biochemical process 图3表明,在此期间,生化处理系统进水的CODc 变化幅度不大,平均为375 mg/L,出水CODc 的浓度 相对稳定,基本维持在100 mg/L以下,平均为72.6 mg/L,表现出较强的抗冲击负荷能力.CODc,的去除率 最低为77.1%,最高为86.4%,平均为80.7%. 4处理效果 该废水处理设施于2010年5月进行调试,在调试过程中不断完善,系统稳定运行2周后,于2010年9 ・56・ 河南工程学院学报(自然科学版) 2011年 由表3可以看出,废水经生化处理系统处理后,pH值呈稳定中性,处理系统的主要污染物处理效果明 显,废水出水水质完全可以达到《污水综合排放标准》(GB 8978--1996)中的一级标准. 5结论 (1)采用微电解一混凝一生化法处理松脂加工废水,对废水中的有机污染物有良好的去除效果,处理出 水可达到《污水综合排放标准》(GB 8978--1996)中的一级标准. (2)采用微电解法预处理松脂加工废水,在微电解处理单元,CODe 的平均去除率为79.3%;在生化处 理单元,CODc 的平均去除率为80.7%.通过微电解处理,还可以提高废水的可生化性,有利于采用生化法 将废水进一步处理至达标以实现回收利用,可创造较好的环境效益和经济效益. (3)本系统对废水流量、有机负荷的抗冲击能力强,系统稳定性好,可操作性强,适宜在林化行业的废水 处理中进行推广. 参考文献: [1]刘玉春.1995~2000年中国松香的生产、消费和发展趋势[J].林产化工通讯,2001,35(5):31—33. [2]黄自力,胡岳华,刘吉生,等.松脂加工废水综合处理技术的研究[J].陕西科技大学学报,2003,21(1):35—39. [3] GB 8978--1996.污水综合排放标准[S].1996. [4] 张亚静,应金英,陈晓锋.铁炭内电解法处理印染废水[J].环境污染与防治,2000,22(5):33—36. [5]卢平,唐秀洁,李志春.内电解一接触氧化法处理松香及樟脑生产废水[J].工业水处理,2003,23(2):25—27. Treatment of Gum Rosin Processing Wastewater by Micro Electrolysis——coagulation Sedimentation——biochemical Process LI Honglian (Chemical Engineering Department,Minxi Vocation and Technical College,Longyan 36402 1,China) Abstract:This study introduced the debugging of gum rosin processing wastewater treatment system by microelectrolysis—coagula— tion sedimentation—biochemical process.In the microeleetrolysis process,when the influent CODc was 976—20l2 mg/I ,the efluentf CODc was 262—296 mg/L,CODc average removM rate reached as much as 79.3%.In the biochemical process,when the influent CODc was 342—4l5 mg/L,the efluent CODc coulfd be controlled under 100 m L,CODc average removal rate reached as much as 80.7%.The practical running results showed that the eflfuent water quality could meet the first grade discharge standard in waste war— ter Integrated discharge standard(GB 8978--1996). Key words:gum rosin process;waste water;micro electrolysis;biochemical process 

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