维普资讯 http://www.cqvip.com 煤 炭 工 程 2006年第4期 巷道与降水孔联合疏干在露天矿疏干排水中的应用 范丽娟 (中煤国际工程集团沈阳设计研究院,辽宁沈阳 110015) 摘 要:霍林河一号露天煤矿降水孔疏干工程对采掘工作带来很大干扰,切割降水孔井管 费用高,且恢复时间较长。需另辟其它疏干方式,正是在这种情况下,设计提出了降水孔与巷 道联合疏干方式疏降采掘场地下水,减少了与采掘工作的干扰。 关键词:降水孔;疏干排水;联合疏干 中图分类号:TD743 文献标识码:B 文章编号:1671—0959(2006)04—0012。03 霍林河一号露天煤矿自1987~1995年在露天采掘场外 管暴露出地面部分必须采用汽车吊等设施固定后再采用人 围东、南、西三面共施工56个降水孔,形成了比较完善的 工切割方式截断,其地面下残余部分在平盘再次降段时再 疏干排水系统,疏干降深基本满足了当时的采掘要求。随 次切断。考虑到采掘推进度快,降水孔频繁切割与采掘工 着采剥工程向下拓展及向西推进,将导致西侧工作帮B排、 作产生严重干扰,且降水孔切割后恢复运行时间较长,对 C排降水孔被逐渐剥离废弃,降水孔被废弃后必须拆除相 疏干效果极为不利。根据采掘进度计划安排,在采掘场内 应的泵房、排水管路、电源及孔内设备,降水孔钢制井壁 继续布置降水孔是不利的。针对上述情况,对霍林河一号 动和偏摆。另外,制动盘一般都安装在滚筒的两侧边缘, 动器具有角向补偿功能,补偿角度约3。左右。 以螺栓和简体联结。滚筒在空载和满载时,会产生不同程 2.2 工作寿命 度的绕度,所以相应的与之联结的制动盘也会产生不同程 从理论上讲,一般制动器的机械碟簧的伸缩次数都能达 度的倾斜。而另一方面,制动器的位置安装相对固定。所 到200万次以上,但此数据并不具有实际参考价值。因为此 以,作为-x ̄摩擦副制动器的摩擦片面与制动盘面,即使 数据是基于每一次碟簧的伸缩量都相同的条件下得出的。而 在初期调试时是绝对平行的,而在滚筒转动及负载后都会 实际的情况是:由于存在摩擦片的磨损,摩擦片与制动盘问 产生间隙。通常制动器的制动力矩的大小为: 的间隙是不断变化的,即每一次碟簧的伸缩量都可能是不相 制动力矩=制动力×制动半径 同的,而在此条件下测出的碟簧寿命仅为20万次。 =(正压力×摩擦系数)x制动半径 另外,由于制动器的制动力是由一组碟簧产生的,因 其中,摩擦系数及制动半径是一定的,因而制动力矩 而,组成碟簧组的碟簧数量也会直接影响碟簧组的工作寿 的实际值取决于实际的正压力值,如果制动器的摩擦片表 命,即制动器的有效制动次数。目前,国内外安全制动器 面与制动盘表面有间隙产生,实际的正压力值将会小于理 品牌,碟簧数量不尽相同,有的为4~6片,有的为8~10 论值,因而实际的制动力矩也会小于理论值。制动器的正 片,有的为12~16片不等。 压力源自机械碟簧力,以制动力为150kN的制动器为例, 在相同力矩的条件下,笔者建议应尽可能的选择碟簧 当制动时,如果制动器摩擦片表面与制动盘表面完全接触 数量较多的制动器。例如:以由6片碟簧组成的一组碟簧 而无间隙时,机械碟簧组产生的单边正压力约为187.5kN. 组和由16片碟簧组成的一组碟簧组为例,如各组都有一片 如制动器摩擦片表面与制动盘表面不能完全接触时,即有 碟簧折损,仅从量化角度分析,前者将损失碟簧组力矩的 间隙时,机械碟簧产生的单边正压力将会明显小于 1/6,而后者为1/16,但实际情况远比我们想象的严重,根 187.5kN,具体数值要根据现场检测而定,但有一点是肯定 据实际测量的结果,上述情况,前者将损失1/3的碟簧组 的,即制动器产品选型手册上所标明的仅是理论值,而理 力矩,后者也有1/8的力矩损失。 论值与实际值是有一定偏差的。显然,设计应以实际值为 准,这给选型提出了一个问题,即应该选择理论值与实际 3 结 语 值较为接近的制动器,才能保证设计要求的制动力矩值。 综上所述,作为较大力矩安全制动器的选型,应考虑 根据目前制动器行业的情况,制动器卡头带有角向补偿功 具有制动卡头角向补偿功能,制动器碟簧数量较多的产品 能的产品能够较好地弥补理论值与实际值的偏差。这种制 为佳。 (责任编辑 郑燕凌) 收稿日期:2005—12—10 12 维普资讯 http://www.cqvip.com 2006年第4期 煤 炭 工 程 露天煤矿疏干排水系统进行了优化研究,并提出了降水孔 与巷道联合疏干的疏干排水方式。 1水文地质条件分析 由于露天开采,导致开采区第四系砂砾石含水层被疏 干,煤系风化带含水层是开采区唯一含水层和疏干对象。 煤系风化带含水层是由煤层、粉细砂岩、粗砂岩等组成的, 各种砂岩多为泥质或凝灰质胶结,透水性不好,仅在上部 风化带内形成一个透水良好,以孔隙为主,裂隙为辅的含 水层。煤系风化带含水层的发育情况受地形和岩性控制较 为明显。由南向北随地形升高,风化带底板标高从800m升 至880m。风化带裂隙的发育程度随深度增加而逐渐减弱。 其透水性及含水性也逐渐减弱。从岩性上看,煤层透水性 强,而岩层透水性弱。含水量也相对较少。 在矿区附近发育有F5、F8、F4三条主要断层,均为高 角度正断层,落差55~150m,其裂隙为泥质或凝灰质所充 填,F5断层经抽水试验和地质报告认证,不具有特殊的强 导水性或阻水能力,可按煤系风化带含水层一般条件处理。 本区地下水主要补给来源有两个:其一为大气降水的 渗透补给。地下水位的动态变化与降水密切相关,雨季地 下水位明显上升,旱季则强烈下降;其二为开采区西侧、 西北侧的哈尔道根沟上游区的地下径流补给。自然状态下。 排泄区为开采区以东和以南的霍林河及支流查格达布拉格 河;在露天开采条件下。排泄区为露天采掘场疏干漏斗区。 2采掘场地下水涌水量预测 2.1 计算区水文地质边界条件的确定 东侧以泥岩段(J )顶板为隔水边界;北侧以23勘探 线附近的地表分水岭为隔水边界;南侧、西侧按无限补给 边界处理。 2.2计算区水文地质参数的选择 煤系风化带含水层是由煤层、粉细砂岩、粗砂岩等组成 的。各种岩层的渗透性差异较大。采掘场南部有抽水试验资 料,采掘场中部、北部勘探程度较低,抽水试验资料很少, 参数选用参考采掘场南部的抽水试验资料及已成孔的简易抽 水资料和含水层的岩性进行加权平均。采掘场工作帮南段进 水区渗透系数选用2.14m/d;工作帮北段进水区渗透系数选 用1.2m/d;南端帮进水区渗透系数选用1.34~1培m/d。 含水层底板以地质报告提供的煤系风化带底板等高线 及已有降水孔实际抽水情况为依据,将含水层底板下移30 ~50m。 2.3计算公式选择和采掘场涌水量预测 采掘场涌水量的计算采用稳定流的“集水廊道法”和 “疏干漏斗体积”为主要计算公式。 1)无压完整型单侧进水计算公式: Q= (hi h )/2R 式中 Q——采掘场地下水动储量,m /d; B——进水长度,m; ——加权平均渗透系数。m/d; h,,h2——含水层厚度,m; R——疏干影响半径,m。 2)疏干漏斗体积计算公式: v= (H 一h。)(R 一r )/(4 H)/(LnR—Lnr) 式中 y——疏干漏斗体积,m ; H——潜水含水层厚度,m; ^——抽水孔中由含水层底板算起的水位高度。m; r——抽水孔半径,m; ——小于1的系数。 采用上述公式计算,达产时期煤系风化带含水层采掘 场最大涌水量为12000m /d,随着露天开采向下拓展及向 西推进,含水层水位降低,含水层厚度减小。采掘场涌水 量也逐渐减少。 3采掘场疏干排水设计优化 3.1疏干排水方案的原则 1)新建疏干工程尽量减少与采掘工作的干扰。延长服 务所限。 2)继续发挥现有疏干排水系统的作用。 3)技术经济合理。 3.2疏干排水方案 本区地下水主要补给来源是大气降水的渗透补给和采 掘场西侧、西北侧的哈尔道根沟上游区的地下径流补给。 根据采掘场充水条件及采掘计划安排,设计保留现有的F 排、C排及S排降水孔继续截取采掘场西侧主径流带的补 给和南侧地下径流补给。随着采掘工作向西推进。给降水 孔疏干系统布置带来很大困难。同时降水孔疏干对采掘工 作带来很大干扰。切割降水孔井管费用高,且恢复时间较 长,另外降水孔疏干的地面管路系统及供电、通讯系统铺 设都严重影响了采掘工作。如果降水孔排布于采场境界外。 其水位降深对采场内的水位影响很少,达不到预期疏干效 果,需另辟其它疏干方式。正是在这种情况下。设计提出 在采掘场内17煤底板以下布置东部疏干巷道并配合直通式 放水孔、仰向放水孔疏排采掘场内静储量。即地下水疏干 方式为:采用降水孔排截取采掘场外围补给量与疏干巷道 配合放水孔疏排采掘场内静储量的联合疏干方式。 3.3疏干巷道布置 东部疏干巷道主要作用是拦截西南侧、西侧的地下水 和疏排采场内的地下水静储量。为了延长疏干巷道服务年 限,疏干巷道均设置在煤系风化带含水层底板及17煤底板 以下。在形成疏干巷道之前应保证已有的B排降水孔的正 常运转。 巷道采用锚网喷支护,掘进断面7.57m ,净断面 5.62m 。在巷道上每隔75m设一硐室,长5m,净断面 7。73m ,每一硐室设一直通式放水孔,孔径中200mm,孔 1 3 维普资讯 http://www.cqvip.com 煤 炭 工 程 2006年第4期 基于PLC技术的一种副井提升机信号电路设计 王玉中,郝文玲 (焦作大学机电系,河南焦作454003) 摘 要:文章介绍了副井提升机信号电路的任务及重要性,提出了一种基于PLC技术的副 井提升机信号电路方案。详细阐述了这种副井提升机信号电路的结构和功能,对下井口PLC电 路、上井口PLC电路和车房PLC电路的硬件与软件设计进行了研究。 关键词:PLC技术;副井提升机;信号电路 中图分类号:TD65 2 文献标识码:B 文章编号:1671—0959(2006)04—0014—02 0 引 言 下井口和上井口均需设置信号输入按钮、信号声光显示。 为了实现副井提升信号的快速、准确、安全、可靠、直观, 副井提升机信号电路的基本任务是:向司机指示提升 本文提出了一种基于PLC技术的副井提升机信号电路设计 作业的种类,如人员、设备、炸药等,并能实现安全闭 方案,主要由下井口PLC电路、上井口PLC电路和车房 锁…。信号电路的基本要求旧 :①每一个提升装置均应有 PLC电路组成,其中上、下井口及车房之间的信息传递采 自备电源的独立信号电路;②信号电路应有声光两种信号; 取串行通信模式,信号传输速率设置为38.4kbps。 ③信号电路应能区别多水平和多种类的指示信号,并有相 信号发送是通过信号输入按钮实现,每个信号输入按 互间的闭锁装置;④升降人员的提升装置,应能在各水平 钮赋予确定的编码。为了保证提升安全,只有在安全门关 中段给司机发送紧急信号;⑤信号电路应线路简单,操作 闭到位,摇台抬起到位时,按下信号按钮才能发出提升信 方便,传递迅速。 号,否则按下信号按钮无效。如下井口PLC电路在符合提 副井提升机任务繁重,安全运行尤为重要。提升机司 升条件时先按下提人按钮,信号发送后,下、上井口和车 机是根据提升信号来操作提升机,因此信号电路是副井提 房的信号数码显示器同时显示“2”,并且信号铃响两声, 升机电控系统的重要组成部分,它直接关系到提升机的安 表示该提升作业为下井口提人。无论上井口还是下井口先 全可靠运行。东北大学对辽宁部分矿山9次提升事故进行 按下急停按钮,信号发送后,下、上井口和车房的信号数 模拟分析,得到的结论是:提升信号是诱发提升事故的第 码显示器同时显示…1,并且信号铃响一声,表示该提升 一原因 j。因此,一套完善可靠的信号电路是副井提升机 作业为急停。其余信号类推。 安全运行必要的物质保障。 1.1 下井口PLC电路设计 1信号电路硬件设计 下井口PLC电路由下井口PLC、信号输入和信号输出 组成。其中信号输入包括:下井口急停按钮一信号l,提人 本设计针对单水平副井,按照我国现行安全规程要求, 按钮~信号2,提料按钮一信号3,平罐按钮一信号4,停 内安装螂O×6mm玻璃钢缝隙式过滤器。在硐室内向两侧 斜上方打4个仰向放水孔,孔长50m,孔径 ̄89mm,孔内 4疏干排水效果 安装 ̄50mm塑料滤管,孔口固定。设仰向放水孔的目的是 2001年东部疏干巷道实现全部贯通。东部疏干巷道全 有效降低巷道垂直放水孔间的剩余水头,扩大巷道影响半 长1979m,目前设两台排水泵抽水,一台工作,一台备用。 径,达到疏干效果最佳。在巷道西北端设专用通风井 日平均排水量在4000m 以上,通过几年来的实际运行,达 ( 3m),采用压人式通风,专用通风井作为安全出口,内 到了预期的疏干效果,减少了与采掘工作的干扰。使降水 设爬梯。通风井采用混凝土砌碹支护,设井口房。通风井 孔与巷道联合疏干方式在露天煤矿疏干排水中得到了较好 下部水平巷设简易车场和临时排水巷道,通风井周围预留 的应用。 煤柱。 (责任编辑李振涛) 收稿日期:2005一O8 29 作者简介:王玉中(1966~),男,河南济源人,工学硕士,副教授,现主要从事交、直流调速与PLC控制等方面的教 学与科研工作,鉴定省级科研项目2项,主编或参编教材2部,发表科研论文11篇。 14