预制T梁常见的外观质量缺陷及预防措施
摘 要:本文针对某高速公路主体预制T梁施工过程中出现的外观质量缺陷,分析了问题出现的原因并针对这些问题提出了相应的预防措施,从而使后续T梁的外观质量有了很大提高。
关键词:预制T梁施工;外观质量;预防措施
混凝土的外观质量是混凝土质量的最直观体现,因此搞好混凝土的外观质量对混凝土工程有其重要意义。某高速公路预制T梁施工初期,由于施工队伍缺乏预制T梁施工相关经验,T梁的外观质量存在许多问题,经过现场不断分析原因、总结经验,逐步完善整改措施,最终使T梁的外观质量得到了有效控制,收到了满意的实施效果。
1、预制T梁基本情况
某高速公路4 0 m预制T梁设计混凝土标号C 5 0,梁长4 0 m,中心梁高2 . 3 m , 梁肋间距2 . 1 m , 中梁预制宽度1 . 6 m , 边梁预制宽度1 . 8 m,马蹄底宽5 8 c m,湿接宽度5 0 c m,腹板厚2 0 c m,中跨与边跨梁间都为7道横隔板。模板采用外加工的定型钢模板。强制式混凝土拌合机集中拌和混凝土,小翻斗车运输,龙门吊提升浇筑,附着式振捣器配合振捣棒振捣。预制台座采用混凝土台座,3 c m×5cm槽钢内添塞软胶皮管包边5cm厚钢板台面,台面比预制梁底窄5毫米,台座内预留拉杆孔,间距50cm。
2、施工初期,由于施工队伍缺乏相应的预制T梁施工经验,梁板拆模后外观质量较差存在诸多问题
2.1
混凝土表面颜色不一致,梁腹侧表面、横隔板端头、T梁端头锚固截面有蜂窝、麻面现象,马蹄上口斜截面气泡多且较大。
2.2
马蹄根部、横隔板、堵头模板两侧、翼板边缘处跑浆较多,有“烂边”、“烂根”现象。
2.3
拆模后,混凝土面在模板拼缝处有“错台”现象。
2.4
T梁翼板顶面收缩裂缝较多,局部地方裂缝长且深。
2.5
T梁顶面不平整,负弯矩张拉槽口混凝土松散。预留钢筋位置
不准确。
3 、针对上述存在的问题, 经过现场不断的总结经验,分析其形成原因,并针对这些常见的外观质量问题采取了相应的预防措施
3 . 1麻面是指混凝土表面上呈现出无数绿豆般大小不规则的小凹点,直径通常不大于5mm。
3.1.1、原因分析
3.1.1.1
马蹄上口斜面倒角处排气困难,钢筋密集,受波纹管位限制振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间,形成不规则的小凹点。
3.1.1.2
水平分层浇注完马蹄后,浇注腹板时误开高频振捣器,上部灰浆顺模板表面流到下层塌落度损失比较大混凝土表面,拆模后出现若断若续的“眼泪”。
3.1.1.3
夏季施工气温高,混凝土浇注前没有在模板上撒水湿润,或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少。模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物。
3.1.2、针对以上外观质量缺陷我们采取如下预防措施
3.1.2.1
马蹄形部分振捣是施工的关键,常规的插入式振动器难以达到施工要求,故T梁混凝
土浇筑采用附着式振动器与插入式振动器相结合使用的振捣工艺,在波纹管以下部分和梁底马蹄形部分安装0 . 5 K W的附着式振动器,每侧模板按@ 1 5 0 c m设一台,两侧跳间布置,在梁端的腰部各增设一台附着式振动器,以保证张拉区混凝土振捣密实。在钢筋、波纹管密集区采用附着式振动器进行侧模振捣,梁中部及顶部混凝土,则采用插入式振动器振实,振捣时以振捣区混凝土表面呈现平坦、泛浆,不冒气泡为准。振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在2 0 S为佳,插入下层5 - 1 0 C M,不显著下沉为止,马蹄上口斜面宜作为砼分层控制高度,以利排气。
3.1.2.2
T梁马蹄以下主要依靠附着式振捣器振捣,腹板上部、翼板砼主要依靠插入式振捣器振捣,尽量避免浇注上部砼时,启动附着式振捣器,导致下部即将结硬的砼表面出现麻面。
3.1.2.3
夏季施工时应对模板进行洒水湿润。模板表面清理干净,经常打磨, 脱模剂应涂刷均匀遇有大风灰尘天气要及时浇注混凝
土。
3 . 2蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如窝,形状不规则,露出石子深度大于5mm,深度不漏主筋,可能漏箍筋。
3.2.1、原因分析
3.2.1.1
模板拼缝不严密加上振捣过度,跑浆严重。
3.2.1.2
砼塌落度偏小,夏季浇筑时天气温度高塌落度损失快,振捣
力不足或漏振。
3.2.1.3
砼浇注方法不当,没有采用带浆法下料和赶浆法振捣。
3.2.1.4
砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀、不密实,造成局部砂浆过
少。
3.2.2、预防措施
3.2.2.1
砼浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,浇注过程中有专人检查模板质量情况,并严格控制每次振捣时间。
3.2.2.2
夏季气温较高时尽量避免在中午浇筑砼,还应严格控制混凝土的塌落度,当塌落度过小时拉回拌和站加水泥浆重新拌制。振捣工具的性能必须与砼的工作度相适应,振捣过程中一名振捣手跟着灰斗粗振,另一名振捣手随后细振,按规定的振捣间距精心振捣,尤其加强模板边角和结合部位的振捣。
3.2.2.3
严格执行带浆下料和赶浆法振捣,注意砼振实的表现:混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。
3.2.2.4
混凝土拌制时间应足够,不小于3 m i n,分层厚度不得超过规范规定,防止振捣不到下层混凝土。
3.3“烂边”和“烂根”
3.3.1、原因分析
3.3.1.1
模板拼缝不严密,接缝处止浆不好。模板下底边与台座包边槽钢内软胶管结合不紧密或胶管被挤破,振捣时砼表面失浆严重
造成。
3.3.1.2
模板对拉拉杆没有上紧或螺母窜丝,振捣时模板与台座之间有空隙,漏浆严重。附着式振捣器布置过密、太靠近拼缝,振捣过度,拉杆断裂,造成模板低部失浆严重。
3.3.2、预防措施
3.3.2.1
接缝处夹带橡胶海面条止浆,拼缝设计成搭接企口缝,并用橡胶压条止浆。预制台座包边槽钢内胶管表面粘帖橡胶海棉,防止模板激振时底边脱开台座。
3.3.2.1
浇筑前派专人仔细检查拉杆的松紧程度,用丝比较粗的千斤丝拉杆代替普通拉杆。在保证马蹄振捣的情况下,将振捣器位置稍微调高,避免振捣器太靠近模板底边、拼缝。 拼缝两侧的振捣器起振时应保持同步,异步后模板拼缝漏浆加多。
3.4错台
3.4.1、原因分析
3.4.1.1
模板拼缝经反复拆装企口变形严重或支模时模板垂直度控制的不好,相邻两块模板本身嵌缝。
3.4.1.2
相邻两块模板对拉螺杆松紧程度不一,模板激振后涨开程度
不一。
3.4.1.3
砼侧压力比较大,拉杆滑丝、螺母丝扣有损伤,振捣过程中出现螺母脱丝。
3.4.1.4
模板在拆卸过程中,由于拆模困难,模板受外力损坏,表面不平整,在模板安装过程中就行成了错台。
3.4.2、预防措施
3.4.2.1
定期修整模板, 确保模板底边和拼缝处平整度满足规范要
求。
3.4.2.2
设专人紧固模板,保持对拉螺杆松紧一致,浇筑前还要检查
一次。
3.4.2.3
装模时叮嘱操作工人检查拉杆的工作情况,杜绝使用坏丝的拉杆螺母和已变形拉杆。 砼侧压力比较大时,拉杆上双螺母。振捣强烈时螺母底下加垫减振弹簧垫片,防止拉杆崩丝,出现跑模。
3.4.2.4
根据浇筑时的天气温度、混凝土的初凝时间, 选择合理的拆模时间。定做的钢模板要做成内窄外宽型, 横隔梁尺寸加宽
3~5cm,做成斜面,这样拆模就会容易的多。
3.5收缩裂缝
砼的收缩分干缩和自收缩两种。干缩是砼中随着多余水分蒸发, 湿度降低而产生体积减少的收缩, 其收缩量占整个收缩量的很大部分;自收缩是水泥水化作用引起的体积减少,收缩量只有前者的1 / 5 - 1 / 1 0。 干缩裂缝呈现在T梁翼板顶面,宽度多在0 . 0 5 - 0 . 2 m m之间,其走向纵横交错,无规律性,分布不均,并随温度和湿度变化而逐渐发展。
3.5.1、原因分析
3.5.1.1
夏季施工气温较高,砼养护不当,洒水次数过少,表面损失水分过快,造成内外收缩不均匀而引起表面砼开裂。
3.5.1.2
混凝土过度振捣造成离析,表面水泥浆厚水泥含量大,收缩量也增大。
3.5.1.3
拆模时间早,拆卸模板时挤压混凝土产生裂缝。
3.5.2、预防措施
3.5.2.1
浇注完砼应及时洒水养生,养生水质应符合规范要求,避免产生水锈,水温应控制在2 0度左右。洒水到位,用土工布覆盖顶面及侧面,养护龄期不得少于为7天。尽量采用喷淋方式,确保土工布湿润,并作好场地防排水,避免因场地积水过多导致T梁台座基础不均匀沉降等问题发生。
3.5.2.2
振捣密实而不离析,对板面进行二次抹压,以较少收缩量。待强度达到要求后立即进行刷毛处理。
3.5.2.3
要根据天气温度,采取合理的拆模时间,按照先浇注先拆模的顺序来拆卸模板。
3.6预埋件位置不准确
曲线桥边梁预埋护栏钢筋位置不准确、面板外露钢筋不整齐,横搁梁钢筋外露钢筋焊接长度不够,钢筋挤在一块,使下步工序无法进行。
3.6.1、原因分析
3.6.1.1
工人质量意识淡薄,施工中随意性大,没有严格按照规范施
工。
3.6.1.2
钢筋绑扎不紧,振捣过程中钢筋被振捣棒振开或挤在一起无
人管理。
3.6.2、预防措施
3.6.2.1
加强工人的质量意识,在施工前做技术交底,施工过程中对工人现场讲解施工中应注
意的问题。
3.6.2.2
钢筋绑扎牢固,对预留的外露钢筋焊接定位,安装面板钢筋时在外侧拉线,使外露钢筋在同一条线上。施工过程中要经常检查预埋钢筋的位置,对不合适的及时调整。在施工中除了有针对性的实施预防措施外,还要选择合适的配合比, 混凝土的和易性、流动性、强度均能满足现场施工要求。加强每一道工序的检查,从钢筋的制作与加工,到模板的安装,混凝土的浇筑都要求现场质检人员全程检查,加对施工中发现的问题,及时整改。在施工中还要不断强对工人的教育,增强工人的质量意识,增强他们在施工中的责任心。
4、实施效果评价
在施工过程中我们采取了上述有针对性的预防措施后,经过现场施工人员的不断努力,T梁的外观质量得到了显著提高。马蹄上口斜面与梁腹振捣密实,蜂窝、麻面现象明显减少,消除了烂根、烂边、错台现象,T梁翼板顶面裂缝也得到了控制,梁板顶面刷毛与平整度达到了规范要求。经检验上述措施行之有效,使砼外观质量与强度都达到了规范与设计要求,得了满意的效果,得到了监理与业主的认可。
5、结束语
影混凝土预制T梁外观质量的因素很多,造成缺陷的原因分析也很复杂,本文仅就T梁施工中常见的外观质量问题进行了一些分析,不当之处还望指正。
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