冶 金 能 源 6 V0l-3O No.2 Mat.20l1 ENERGY FOR METALLURGICAL INDUSTRY 菜钢新二区265m2烧结机降低固体燃耗的措施 王 炜 王珂 张 惠 熊 伟 李连海 (莱钢股份炼铁厂) 摘要莱钢股份炼铁厂4号265m2烧结机自投产以来通过加强工艺操作和参数的控制、强 化生产管理和技术攻关等一些列措施,使得烧结固体燃耗由原来的57.86kg/t降低到2010年 的52.85kg/t,取得了,较好的效果。 关键词烧结固体燃耗措施偏析布料 Measures of Laigang new two area 265 m sintering machine reducing solid fuel consumption Wang Wei Wang Ke Zhang Hui Xiong Wei Li Lianhai ([ ̄iwu Iron and Steel Co.,Ltd.) Abstract Laiwu steel ironworks No.4 265m sintering machine since the operation and p ̄ametem through the strengthening of the control process operation,strengthen production management and tech- nical re8eaI℃b and some series of measures to make sintered solid fuel consumption increased from 57.86kg/t down to 52.85kg/t.and achieved good I|esults. Keywords sintering solid fuel consumption measul ̄s segregation fabric 由于钢铁工业的直接能源都是含碳能源,因 表l 炼铁厂烧结矿固体燃耗 年份固体燃耗49.6 48.7 47.9 47.1 拍.2 kgoB/t 45.3 此降低能源消耗就是变相的环保。烧结工序的能 耗主要包括固体燃料消耗、电耗、点火煤气消耗 2005年2006年2007年2008年2009年2010年1-9B 等。据有关资料表明,固体燃耗约占整个烧结工 序能耗的70%,电耗约占20%,点火煤气消耗 约占10%。因此,烧结工序的节能重点在于降 1 降低烧结固体燃耗的措施 1.1采用先进生产工艺 (1)厚料层烧结 在抽风能力和原料条件不变的情况下,厚料 低固体燃料消耗。 莱钢股份炼铁厂4号265m 烧结机于2005 年10月份建成投产,设计之初就考虑节能降耗 问题,采用了低水低碳厚料层烧结、热风烧结等 技术,但由于生产初期设备故障较多,生产很不 稳定,烧结固体燃耗高达57.86kg/t。近几年来, 通过加强工艺操作和参数的控制、强化生产管理 和技术攻关等措施,使得固体燃耗逐年降低 (具体见表1),取得了显著的效果。 收稿日期:2010—11—03 王炜(1981一 ),工程师;271104山东省莱芜市。 层烧结的关键在于改善料层透气性,它要求料层 具有较强的氧化气氛。在一定范围内,烧结料层 越厚,自动蓄热能力越强,蓄热量越高,越有利 于节约燃料,同时厚料层烧结可增加低价铁氧化 物氧化放热、减少高价氧化物分解热,大幅度降 低燃料消耗,改善烧结矿质量。根据生产实践, 料层每增加10mm,固体燃料消耗可降低l一3 kg/t。为了充分利用料层的自动蓄热作用,烧结 机料层厚度保证在750ram以上。为充分发挥厚 料层烧结的优越性,不断采取措施优化厚料层烧 V01.3O No.2 Mar.20ll 冶 金能 源 7 ENERCY FOR METALLURGICAL INDUSTRY 结工艺参数,降低了固体燃耗。 (2)偏析布料… 烧结混合料往台车上布料时,上层与中层的 粒度组成差不多,但下层大颗粒将会增加,这样 下层含碳量也会增高,烧结料层的自动蓄热作用 会使下部料层温度高于上部料层。生产实践证 明,上层烧结温度一般仅有1100—1200oC,最 烧性,促进烧结生产率的提高。 。 烧结机研究采用热水消化生石灰,消除薄膜 包围生石灰颗粒,使消化连续进行,提高了消化 程度。使用热水消化生石灰,水温由40qc增加 到80℃,活性度由210mL增加到280mL 混合 料温度升高,透气性改善,燃料反应性增强。垂 直烧结速度升高,相应增加料层厚度,烧结矿产 下层则可高达l6oo℃,这会使下部烧结料发生 质量指标改善,燃料配比相应降低。 过烧现象,既影响了产品质量又浪费了能量,造 (4)配加一定量的蛇纹石 成不必要的热量损失。采用偏析布料烧结不仅可 烧结生产采用蛇纹石代替白云石作熔剂,是 以避免烧结料发生过烧的情况,而且可以降低固 因为蛇纹石没有碳酸盐分解耗热,同时含SiO 体燃耗。采用梭式布料器、圆辊给料机、加六辊 有所增加,可使烧结矿质量改善,成品率升高, 布料器联合布料,解决了布料过程中的横向偏析 生产率增加,焦粉用量大幅度降低。烧结配加蛇 问题。其中,梭式布料器克服了布料盲点所造成 纹石1%左右,烧结矿强度上升,质量改善,每 的台车两个边缘不对称的问题,减少了“边缘效 吨烧结矿焦粉用量减少。 应”。合理的布料偏析,有利于燃料的合理分布, 烧结用蛇纹石取代白云石,减少了费用,增 能有效地提高燃料利用率。 加1.5%蛇纹石,烧结矿质量改善,转鼓指数增 (3)预热烧结混合料 加1.03%,粉末含量降低2.25%,焦粉耗量降 烧结混合料温度较低时,水汽在料层中冷 低1.29kg/t。 凝,出现过湿层,料层透气性变坏。采用预热混 (5)采用热风烧结 合料,提高混合料层温度,使其达到露点温度以 热风烧结 是将200—400℃热风抽入烧结 上,可以显著减少或消除水汽在料层中的冷凝 料层进行烧结。克服普通烧结表层热量不足,烧 量,改善料层的透气性,使燃烧速度加快,提高 结矿强度差,粉末多,下层热量过剩的缺点。热 台时产量,并且由于部分显热可部分代替固体燃 风烧结使总热值降低,上层烧结料热吸收量增 料的燃烧热,因此也可以降低固体燃料的消耗。 加,高温带增宽。上层冷却速度慢,有利于液相 ①蒸汽预热混合料。采用蒸汽预热混合料, 生成和矿物结晶,供热合理,提高烧结矿强度, 料温达70℃,提高l4.6℃,消除过湿层,烧结 增加了成品率,从而提高烧结生产率。 生产率提高,如维持烧结矿FeO不变,节省固 烧结机采用热风烧结工艺,回收环冷机热风 体燃料2.5—3.8kg/t。 通往烧结机点火器后的保温段,使固体燃料用量 在二次混合机和小矿槽内通蒸汽,使混合料 减少,烧结矿品位升高0.3%左右。另外,熔剂 温提高至65℃左右,烧结机利用系数增加 加入量减少,碳酸盐分解也会减少,从而节省固 0.21t/(m h)。生产经验表明,混合料温度每 体燃料。 ’ 升高l0℃,降低燃料用量2%一3%。 (6)配加氧化铁皮和焦化灰等固体废弃物 ②配加生石灰,预热混合料。烧结机生石灰 钢铁企业在生产中会产生大量的含铁、含碳 配比约14%,每吨矿配加生石灰约130kg。实践 的废弃物,如氧化铁皮、焦化灰、钢渣、瓦斯灰 表明:当每吨烧结矿用生石灰50kg左右时,可 等,这些固体废弃物如果不回收,不仅污染环 减少石灰石分解热,相当于4.5~5.0kg燃料, 境,而且是一种资源浪费。氧化铁皮不仅含铁 生石灰遇水消化放热,相当于0.3—0.5kg燃料, 高,品位高达70%,而且FeO含量高达60%左 它可以提高混合料温度,有利于成球,并改善球 右。自2006年开始,烧结机混匀料堆中加入一 的质量和混合料的透气性,为提高料层创造条 定量的氧化铁皮、焦化灰用于烧结生产,每月消 件,提高烧结过程热利用率,从而节省燃料。同 耗这些固体废弃物1万t左右。这些固体废弃物 时CaO对碳的燃烧有催化作用,改善碳粒的燃 含一定量燃料,与未加这些固体废弃物的混匀料 冶金能源 V01.3O No.2 8 ENERGY FOR METALLURGICAL INDUSTRY MElF.201l 比较,燃料配比降低'r 0.2%左右。固体废弃物 (3)严控烧结矿的FeO 在烧结区域的回收利用。为降低固体燃耗发挥了 烧结矿中FeO含量高,会造成燃料的“无益 巨大作用。 燃耗”及还原性变差。实践表明,当FeO含量在 l,l2强化生产管理 10%以下时,FeO每降低l%,燃耗可降低2%~ (I)控制好燃料粒度 3%。因此加强了对FeO控制,要求配料严格掌 降低燃料粒度,呵提高碳燃烧反应速度。但 控配碳量,勤称量燃料下料量;看火岗位勤观察 为了保证碳燃烧有充足的氧量,需要改善料层透 烧结机机尾断面情况,并及时通知配料调整燃料 气性,这就要求燃料粒度稍粗一些为好。粒度过 配加量。烧结矿FeO含量控制在(8±1)%(具 大会增加燃烧带厚度,促使燃料偏析,造成局部 体见表2),为降低固体燃耗带来一定的保障。 过熔。但若过粉碎,<0.5mm粒级燃料增多, 会导致透气性差,燃烧速度减慢,燃烧不完全。 表2近年来烧结矿FeO含量变化 烧结过程要考虑到燃烧速度与传热速度相配合, 年份2005年20o6年2007年2008年2009年20l0年1—9月 燃料的粒度应与混合料中的含铁物料粒度相适 FeO 8.46%8.62qo 8.42%8.3O%8.28% 8.13% 应,适宜的燃料粒度组成有助于生产出强度高的 小孑L烧结矿,并可降低燃料用量。 1.3技术改造,提高风量资源利用率 为此烧结机应加强对燃料的破碎管理。首 烧结料层中气流的分布及其有效性,直接关 先,对燃料系统进行改造。烧结系统原设计中没 系着气体动力学行为的优劣,影响到烧结矿的能 有燃料筛分系统,所进燃料中含有25%左右大 耗和产质量的高低。为改善烧结过程的气体动力 于101arn粒级的小焦或煤块,这部分也进入四辊 学条件,进行如下技术改造。 破碎机进行破碎,不仅影响燃料破碎粒度合格 (1)更换烧结机头尾密封装置。针对烧结 率、同时易损坏四辊破碎机辊皮,还造成小焦浪 机头尾漏风率较高,利用2009年年修对烧结机 费。在输送焦粉大倾角皮带机机头下部与可逆皮 头尾密封装置进行更换,将原来的密封装置改为 带机之间增加一套悬挂式棒条振动筛,进行燃料 ZTM密封装置密封。采用ZTM系列密封装置后, 预筛分,筛除大于lOmm粒级的小焦或煤块,保 烧结机台车与机头机尾风箱密封效果得到较大改 证了适宜的人辊前燃料粒度。另外回收利用大于 善,与原重力支撑式密封装置相比,其密封效果 10ram以上的大颗粒,也就降低了烧结生产成 提高约50%,烧结机总漏风量降低两个百分点 本;其次,对四辊破碎机的辊皮及时联系维修车 左右,烧结利用系数提高,烧结电耗和固体燃耗 削,保证四辊破碎机的破碎能力。通过以上措 均有所降低。 施,燃料破碎粒度合格率达到了8O%以上。此 (2)更换新型卸灰阀,减少有害漏风。 外,在燃料入厂环节上杜绝混料现象,保证了燃 (3)优化风力资源分布,使用铺底料工艺。 料的分破、分用。 抽风烧结过程中,风机的压力损失大部分消耗在 (2)控制好返矿粒度和返矿量 混合料的料层上,料层的阻力损失一般占风机压 返矿是烧结矿的筛下产物,其粒度为0— 力的75%以上。无铺底料工艺的烧结机台车上 5n洲,其中含有一部分小颗粒烧结矿和一部分未 的混合料层的阻力损失和箅条的阻力损失最高为 烧透的生料,具有疏松的结构,颗粒可改善混合 40ooPa,采用铺底料后,避免了箅条易被湿混合料 料的粒度组成,提高混合料透气性,加速烧结过 堵塞以及烧结矿粘箅条的现象,从而减少阻力损 程。同时,低熔点的矿物会促进液相矿物生成, 失。可见,铺底料能改善料层透气性,减少废气含 改善烧结矿机械强度。返矿加入量直接影响到烧 尘量,保证烧透为增加料层厚度,提高成品率,减 结矿产质量和燃料消耗。因此,适宜的返矿量既 少燃料用量和减轻废气系统磨损创造了条件。 可以改善烧结矿产质量,又可以节省燃料。烧结 莱钢股份炼铁厂4号265m 烧结机采用l0 机返矿粒度控制在5.5mm以下,返矿配加量在 —25ram粒级烧结矿做铺底料,铺到烧结机的厚 20kg左右,严禁大加大减,减少生产波动。 (下转第27页) Vol-3O No.2 Mat.2O1l 冶 金能源 27 ENERGY F0R METALLURGICAL INDUSTRY 表2几种典型厚度板坯对应的临界宽度 加热时间,可以减少燃料消耗,达到节能减排的 板坯厚度/ram 150 180 220 260 效果。 临界宽度/mm 600 1000 1200 1500 参考文献 在实际生产中,不同宽度、不同厚度的板坯 [1]Sang Heon Hatr,Seung Wook Back.Transient radiative 有不同的加热制度,对于超过临界宽度的宽规格 he ng characteristics of slabs in a walking beam type 板坯,可按临界宽度制定板坯加热制度,这样一 reheating furnaP ̄.Imemational Journal of Heat and 方面简化了板坯数学模型,提高了模型计算速 Mass Transfer 52(2009)1005—1011. 度,另一方面,降低了宽规格板坯的出炉设定温 [2]Man Young Kim.A heat transfer model for the analysis 度,缩短了其加热时间,减少了燃料消耗,达到 of transient heating of the slab in a direct-fired walking 了节能减排的效果。 beam type reheating furnace.International Journal of Heat nad Mass Transfer 50(2oo7)37柏一3748. 4结论 [3]A.Jaklic,F.Vode.Online simulation model of the slab-reheating process in a pusher-type furnace.Ap- (1)结合某中板厂加热炉的实际生产条件, edThermal Engineering27(2oo7)1105一l114. 建立了四段步进梁式加热炉板坯数学模型,模拟 [4]A.J ̄lic。T.Kolenko.The influence of the space be— 计算结果与黑匣子实验数据吻合较好。 tween the billets on the productivity of a continuous (2)以Q235板坯为对象,研究了板坯最大 walking-beam furnace.Applied Thermal Engineering 断面温差随板坯入炉温度的变化规律,随着板坯 25(5—6)(2005)783—795. 入炉温度的升高,板坯在加热过程中形成的最大 [5]B.Loden,STEELTEMPfortemperatureand heat-trans- 断面温差逐渐减小,板坯人炉温度平均每升高 fer analysis of heating furnace8 witll on-line applic ̄- ifons,in:IoM Conference Challenges in Reheating Fur- 10o%,最大断面温差减小l3℃左右。 llaces,Conference Papers,London,October 2oo2, (3)提出了板坯临界宽度的概念,发现在 PP.297—307. 板坯厚度相同时,当宽度达到一定值,板坯出炉 [6]Xiaowei Hao,Jianfeng Gu.3-D Numerical naalysis on 终了温度场上的冷点温度和最高温度不再随宽度 heating process of loads within vacuum hem treatment 的变化而变化。如板坯厚度为150mm,临界宽 funlace.Applied Thermal Engineering 28(2008)l925 度为600mm;板坯厚度为220ram,临界宽度为 —1931. 1200mm。 [7]陈光,李远杰,张红光等.中板厂加热炉数学模型 (4)实际生产中,结合板坯临界宽度理论, 数值模拟[J].冶金能源,2009,28(6):18—22. 通过降低宽规格板坯的出炉设定温度及缩短板坯 赵艳编辑 (上接第8页) 取得了较好的效果。下一步将围绕熔剂分加、燃 度为20—30ram。采用铺底料后,混合料醅碳量 料分加、小球烧结、改进布料设备等措施进行攻 降低,返矿量减少,烧结矿残碳减少0。85%, 关。 ‘ 成品率增加5%,燃料利用率升高。 参考文献 2结语 [1]王振龙主编.烧结原理与工艺[M].北京:兵器 近几年来,莱钢股份炼铁厂4号265m 烧结 工业出版社。2003. 机通过加强工艺操作和参数的控制、强化生产管 [2]傅菊英,姜涛,朱德庆主编.烧结球团学[M]. 理和技术攻关等一些列措施,使得烧结固体燃耗 长沙:中南工业大学出版社,1996. 由原来的57.86kg/t降低到2010年的52.85kg/t, 赵艳编辑