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催化裂化液化气脱硫存在问题与改进措施

2021-11-25 来源:钮旅网
·34· 气体净化 2018年第18卷第9期 催化裂化液化气脱硫存在问题与改进措施 陈正朝 (中国石化巴陵分公司炼油事业部,湖南岳阳414014) 摘要:介绍了液化石油气(LPG)脱硫主要技术和特点,分析了巴陵石化公司26.8万t/aLPG脱硫装 置存在问题,提出以胺法脱H S、纤维膜脱硫醇和纤维膜水洗的组合工艺,并进行了工业应用。工业应 用实践表明:采用该组合工艺脱硫处理后,LPG中H:s含量小于1 g,硫醇稳定控制在10 ̄g/g以下, 碱液消耗由1.88 kg/t LPG下降到O.60 kg/t LPG,除盐水消耗由56 kg/t LPG下降到33 kg/t LPG。 关键词:LPG脱硫纤维膜节能减排 催化液化石油气(LPG)中富含可供下游化工利 用的烯烃组分,如丙烯、异丁烯、1一丁烯等,这些化 工基本原料通过分离利用可深加工成聚丙烯、氯丙 烯、环氧氯丙烷、MTBE、醋酸仲丁酯及民用LPG等, 大大提高装置的综合经济效益。除了烯烃组分外, LPG中还含有一定量的硫化氢(H S)、甲硫醇、乙硫 艺广泛应用于炼厂气、天然气的脱硫。 1.2脱硫醇技术 LPG脱硫醇工艺主要有梅洛克斯(Merox)抽提 氧化脱硫醇工艺、反抽提工艺、固定床脱硫醇工艺、 分子筛脱硫醇工艺、纤维膜脱硫醇工艺5种 J。 我国脱硫醇工艺多以Merox抽提氧化技术为 醇等酸性杂质,在进人后续装置之前必须进行脱硫 处理。 主,其原理为氢氧化钠水液中加入催化剂磺化钛箐 钻或聚钛箐钴,使LPG中的硫醇与氢氧化钠反应生 成硫醇钠,然后在催化剂作用下氧化硫醇钠,使之 转化为二硫化物,最终达到与之分离的目的。该工 艺的缺点为碱液容易乳化,LPG中易夹带碱液,严 1 LPG脱硫技术 LPG脱硫工艺中的H,S浓度明显高于硫醇等 其他硫化物¨J,因此LPG脱硫工艺大多采用二步法 工艺,即先脱H S,再脱除硫醇。 1.1脱H2S技术 重时会明显影响后续加工装置的正常运行。 反抽提工艺是在常规梅洛克斯抽提氧化工艺 LPG脱硫工艺主要有干法脱硫和湿法脱硫2 的基础上,采用轻石脑油或重整芳烃抽余油抽提脱 硫醇后的碱液,以降低循环碱液中的二硫化物的含 量,从而降低LPG中的总硫含量的一种工艺。该工 艺缺点是硫被转移至另一种油品,造成新的污染。 种。干法脱硫主要是利用固体吸附剂与LPG中所 含H,S、二氧化碳、二氧化硫、小分子硫醇和硫醚发 生吸附和化学反应脱除H,S,该工艺的优点是脱硫 后气体含硫量低,缺点是设备庞大,脱硫剂不能再 生,造成新的污染,脱硫成本较高。 湿法脱硫采用可与H,S反应的碱性溶剂进行 固定床脱硫醇工艺采用两级固定床工艺,第一 级采用JX-2B硫醇转化保护剂,高效脱除LPG中 的H S等有害物质,从而保护二级固定床催化剂。 第二级固定床采用JX-2A硫醇转化催化剂,将硫醇 转化为二硫化物。该工艺的主要特点是无碱渣排 脱硫,在吸收塔内LPG以逆流方式与碱性溶剂接 触,LPG中的H:s与溶剂反应后转入溶剂相中,完 成净化过程,而由吸收塔出来的含有酸气组分的富 液则进入再生塔,用蒸汽汽提出酸气,再生后的贫 液冷却后重新打入吸收塔顶部,完成整个脱硫过程 的循环。该工艺属于化学吸收,脱硫过程不受H:S 放,操作方便,运行费用低,硫醇转化率高,但只适 用于硫醇含量低的LPG。 分子筛脱硫醇工艺包括物理吸附与高温再生 两步,具有无须预碱洗、无污染、能在常温下吸附等 分压变化的影响,并且脱硫溶剂可再生。目前该工 优点,但其一次性硫容仅0.5%~1.0%,造成吸附再 2018年第18卷第9期 气体净化 ·35· 生频繁,能耗高,原料损失大,故该工艺很少在LPG 脱硫中进行工业应用。 纤维膜脱硫工艺是近几年发展起来的新型技 术,其技术的核心设备是纤维膜接触器,两相在接 触器内的接触方式不是常规的混合分散式雾滴之 间的球面接触,而是特殊的非分散式液膜之间的平 面接触,可以大幅提高两相接触的有效面积。纤维 膜脱硫醇原理、纤维表面两相介质的流动情况分别 见图1、2。 图1纤维膜脱硫醇工艺 纤维 霍 相) 图2纤维表面两相介质的流动情况 纤维膜脱硫工艺中,当烃类和碱液分别顺着金 属纤维向下流动时,因表面张力不同,对金属纤维 的附着力就不同,碱液的附着力要大于烃类。当碱 液顺着交叉的网状金属纤维流动时,就会被纵横的 金属纤维拉成一层极薄的膜,从而使小体积的碱液 扩展成极大面积的碱膜,此时如果让烃类从已被碱 液浸润湿透的金属纤维网上同时流下,则烃类与碱 液之间的摩擦力使碱膜更薄,两相之间的接触是平 面膜上接触,在接触过程中便进行酸碱反应,在一 定的时间内就能完成高效传质的过程。同时,油碱 两相几乎为层流流动,扰动非常小,两相乳化夹带 轻微,有利于两相快速分离且能保证LPG无游离碱 夹带。在密度差、重力、亲水纤维聚结及流体推动 力作用下,碱液沿纤维表面向下流动在分离罐与 LPG快速分离。依据纤维膜的性能特点,纤维膜接 触器具有传质效率高、接触面积大、设备投资省和 处理能力大等优点。 目前炼油厂新建装置LPG脱硫已大多采用该 类新技术新设备,但该设备和技术属于美国 Merichem的专有技术,引进成本很高。 2传统LPG脱硫存在问题 巴陵石化LPG脱硫装置设计处理能力为26.8 万t/a,折合每小时进料为33.5 t,采用预碱洗+催化 剂碱液抽提脱硫醇传统工艺,流程见图3。 2.1 原LPG脱硫装置脱硫效率低 原LPG脱硫装置采用传统的预碱洗脱H:s和 Merox“一步法”脱硫醇工艺,脱硫效率约78.9%,脱 硫效率较低,已不能满足下游MTBE产品用于汽油 调和时,汽油中硫含量低于10 mg/kg的国V标准要 求。LPG生产MTBE时,LPG中二硫化物因沸点较 高残留于C 烃中,C 烃与甲醇醚化后进入催化蒸馏 或共沸蒸馏塔,二硫化物同样因沸点较高而几乎全 部进入塔底的MTBE中 j。原料C4中异丁烯含量 通常为15%一30%(W),当异丁烯转化率为99%时, 硫在MTBE中的富集系数为2.14~4.44l4j。 2.2碱液及除盐水消耗大 炼油事业部采购原油中硫含量平均0.11% (W),LPG月平均产量23634 t,LPG脱硫装置每月 消耗30%(W)的碱液44.35 t,消耗除盐水1325 t,折 合LPG碱液单耗平均为1.88 kg/t LPG,除盐水单耗 平均为56 kg/t LPG,对应碱渣及污水排放量分别在 130 t/月和1 325 t/月以上,生产和废物处理成本 较高。 2.3 LPG进料泵偏小 近年来,随着原油性质、加工量及催化反应工 艺的调整,LPG产量逐步提高,最高产量超过30万 t/a,现有LPG进料泵额定流量仅为29 t/h,已无法 满足LPG大处理量的正常运转,长期超负荷运行, 安全生产无保障。 2.4精制LPG带水严重 LPG脱水洗工艺采用静态混合器将LPG与水 洗水进行混合以脱除其中夹带的碱液和氨,LPG带 ·36· 气 净化 2018年第l8卷第9期 精制液化气去 气体分离装置 图3传统LPG脱硫工艺流程 水较为严重,气体分馏装置脱丙烷塔顶(T-4001)回 流罐每天需要切水4次以上。水洗水中溶解有大量 金属阳离子,一旦被LPG夹带入下游化工装置,轻 以脱除其中H S,脱H s后的液态烃经胺液聚结器除 去其夹带的胺液后进入纤维膜脱硫醇反应器 (T3301),与进入纤维膜脱硫醇反应器的催化剂碱液 接触,脱除其中的硫醇后进入纤维膜水洗接触器以脱 除夹带碱,再经砂滤塔进入气体分馏装置。此次技术 改造还保留了原有液态烃脱硫醇抽提塔(T-3301)并 进行了适当的流程改造,与胺法脱H S和纤维膜脱硫 则增加下游化工装置生产成本,重则造成产品质量 下降甚至催化剂中毒失活,影响装置长周期运行。 3改造方案 鉴于装置存在的以上问题及厂区现有的甲基 二乙醇胺(MDEA)溶剂再生装置富余能力较大,确 定改造方案为:利用醇胺法脱H:s、纤维膜脱硫醇和 纤维膜水洗组合工艺,以减少碱液等消耗,改善 LPG与碱液和水的传质,提高脱硫和水洗效果;同 时,为应对加工原油硫含量上升趋势,保证下游装 醇配合使用,以应对原料液态烃中H:s和硫醇含量过 高等极端隋况。更换了2台大流量的液态烃进料泵, 新进料泵额定流量达到64.3 m /h(约35.6 t/h),最大 流量可达77.2 m /h(约42.7 t/h),以解决进料泵流量 偏小的问题。碱液再生部分利旧。 4.1 LPG硫含量降低 置产品质量和生产成本,保留原工艺中的脱硫醇抽 提塔,设置新鲜碱和剂碱流程,与胺法脱硫或纤维 1)LPG硫含量对比 膜脱硫醇设备灵活组合使用,提高装置对原料的适 应性和抗干扰能力。 4实施措施及效果 改造后该装置脱硫效率为87.9%,较改造前的 78.9%有明显改善。即使原料硫含量大幅波动,精 制LPG中硫含量也稳定控制在20 mg/m 以下(折 利用装置检修机会,对液态烃进料泵进行了更 合8.9 Ixg,/g),见图5。 2)醚前C 和丙烯硫含量对比 分别取改造前、后醚前C 各2O批次的样品硫 含量分析结果进行对比(加工原油硫含量均为 0.11%),见图6,改造前碳四中硫含量平均19.7 mg/m ,改造后为14.5 mg/m ,下降26.4%,且硫含 量控制相对稳定。改造前后,丙烯中硫含量基本维 持在1 mg/m 左右,满足公司内丙烯互供指标要求。 换,拆除了预碱沉降罐和水洗沉降罐,利用其基础设 置纤维膜碱洗沉降分离罐和纤维膜水洗沉降罐,利用 装置周边空间新建液态烃脱硫抽提塔、胺液聚结器及 水洗循环泵,改造总投资约800万元。LPG脱硫单元 技术改造后工艺流程见图4。溶剂再生装置来的贫 胺液(复合型MDEA)作为吸收剂,与从液态烃脱硫抽 提塔(T一3202)塔体下部进人的原料液态烃逆向接触 2018年第l8卷第9期 气体净化 ·37· 稳 图4技术改造后LPG脱硫工艺流程 脱硫醇部分的碱液消耗和碱渣排放量明显减少,碱 液单耗由改造前的1.88 kg/t LPG降低到0.60 kg/t 昌 ● LPG,下降幅度接近70%,并相应减少了碱渣的 排放。 邑 钿 皿删 另外,改造后LPG精制装置除盐水单耗由改造 前的56 kg/t LPG降低到33 kg/t LPG,下降幅度超 过40%,根据对产品的监控来看,并未对产品质量 造成影响,同时也相应减少了污水的排放,污水排 图5技术改造前后原料LPG与精制LPG中硫含量变化 放量与除盐水消耗量相当。 4.3 LPG带水得到改善 从气分装置脱丙烷塔(T-4001)塔顶回流罐切 水频次来看,改造前切水频次约为4 7欠/天,技术改 造后约为3次/天,说明水洗后LPG带水得到改善, 昌 ● 但LPG带水依然较为严重,有待进一步研究造成 LPG带水原因,减少LPG带水量。 4.4装置其他用能变化 g m 删 褥 改造后因采用纤维膜水洗工艺,水洗循环泵需 连续运行,增加3 kW·h/h用电;另外,为满足装置 长周期运行,有效控制纤维膜压降升高,对进人纤 维膜各物料设置了精细过滤器,精细过滤器需定期 图6技术改造前后C 中硫含量对比 进行吹扫排渣,需消耗低压蒸汽约13吨/年。 5结论 4.2碱液及除盐水消耗大幅减少 1)以胺法脱硫化氢、纤维膜脱硫醇和纤维膜水 洗组合工艺代替传统的Merox工艺后,LPG装置脱 硫、减排效果显著提升。实践表明:精制LPG中 H2s含量小于1 g/g,硫醇含量稳定控制在10 g/g 以下,碱液消耗由1.88 kg/t LPG下降到0.60 kg/t, 复合型MDEA作为脱硫剂可再生循环使用,解 决了原工艺预碱洗需大量消耗碱液和产生碱渣的 问题。另外,脱硫醇部分采用纤维膜技术,烃、碱两 相接触面积大、碱液利用率高、碱液循环量小,使得 ·38· 气体净化 2018年第18卷第9期 除盐水消耗由56 kg/t LPG下降到33 kg/t。 2)保留原Merox脱硫醇工艺的脱硫醇抽提塔, 经过流程改造,使其可作为LPG脱H S和脱硫醇的 双功能设备,有利于提高装置对原料的适应性和抗 干扰能力。 3)采用胺法脱H S、纤维膜脱硫醇和纤维膜水 洗组合工艺后,装置在产品质量提升和节能减排方 面取得了一定效果。为更好地满足绿色环保要求, 有待进一步探索降低精制LPG中的硫化物含量和 带水量、减少或避免碱渣和污水排放的新方法,成 为催化液态烃超深度脱硫的绿色技术。 参考文献: [1] 盂庆飞,郝天臻.LPG深度脱硫技术探讨[J].炼油技 术与工程,2010,40(11):16-19. 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