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PLC在机床电气设备升级改造中应用

2022-11-09 来源:钮旅网
PLC在机床电气设备升级改造中的应用

摘要:本文以x62w型卧式万能铣床的plc改造为例,介绍了机床电气设备从传统的继电器-接触器控制技术到plc控制技术的改造全过程,并论述了如何保证改造质量和改造过程中应注意的事项等内容。通过plc的技术改造,对提高劳动生产率,改善企业管理,提高了企业经济效益具有重要的应用价值和推广价值。 关键词:plc应用 机床设备 电气控制改造 1、引言

随着机电一体化技术的发展,对系统的可靠性要求愈来愈高,plc具有控制可靠、体积小、功能强、速度快、组态灵活和可扩展性的特点而得到了广泛的应用,plc控制的电气系统可靠性也大大提高了。用plc提高系统可靠性的方法具有经济、实用等特点,已经在机床控制系统中获得了成功应用,对实现设备改造与生产过程自动化,提高劳动生产率,改善企业管理,提高了企业经济效益具有重要的应用价值。本文以x62w型卧式万能铣床的plc改造为例,介绍了机床电气设备从传统的继电器控制技术到plc控制技术的改造全过程。

2、机床电气设备plc改造方案的确定

在确定机床电气设备plc改造方案时要充分了解设备产品的工艺特性和控制原理。任何一个plc系统都是为了实现被控对象的工艺要求,进一步提高生产效率、产品质量和生产安全,故在改造时要最大限度地满足被控对象和用户的基本要求,应尽量进行新功能开

发。

铣床的plc改造方案的制定,是根据x62w型卧式万能铣床的电气控制要求及电气控制原理,采用经验法,根据继电器-接触器控制过程,即由传统的转换的方法,确定plc的输入/输出均为开关量;输入输出设备的数量,选择plc型号并进行i/o口分配;编写设计plc的控制程序;plc程序监控调试;进行plc安装及布线;最后整机调试。

3、x62w型卧式万能铣床的电气控制要求及原理简介

x62w型万能铣床由三台电动机拖动,即主轴电机m1、进给电动机m2和冷却泵电机m3。其中m1由km1和转换开关qc控制其正、反转,sb1或sb2为m1起动按钮,sb5或sb6,为m1停止按钮;主轴变速由行程开关st1控制;换刀制动由sa1控制。

进给电动机m2由接触器km3和km4控制其正、反转;冷却泵电动机m3則由转换开关qs控制。主轴电动机m1起动后,将圆工作台开关sa2扳到“断”的位置,sa2-1、sa2-3触电闭合,sa2-2断开。按下按钮sb3或者sb4,接触器km3通电闭合,电磁铁ya2失电,ya3通电,工作台快速向六个进给方向快速移动。 4、x62w万能铣床plc的输入/输出点分配及plc选型 经过对x62w万能铣床的控制要求及电气控制原理分析,确定出改造后的输入/输出设备数量及plc的输入/输出点数,并进行plc选型。此时,最好有一个自己比较好区分的规律,以便于进行程序设计。

4.1输入信号(13点)分配如下

主轴电动机m1起动按钮sbl、sb2:i0.0;主轴电动机m1制动停止按钮sb5、sb6:i0.1;快速进给按钮sb3、sb4:i0.2;主轴冲动行程开关st1:i0.3;进给冲动行程开开关st2:i0.4;“向前”、“向下”行程开关st3:i0.5;“向后”、“向上”行程开关st4:i0.6;“向左”行程开关st5:i0.7

“向右”行程开关st6:i1.0;换刀制动开关sa1:i1.1;圆工作台开关sa2:i1.2;主轴、冷却泵电动机热继电器fr1、fr2:i1.3;进给电动机热继电器fr3:i1.4。 4.2输出信号(7点)分配如下

主轴电动机m1接触器km1:q0.0;快速进给接触器km2:q0.1;向左、前、下接触器km3:q0.2;向右、后、上接触器km4:q0.3;主轴制动电磁铁ya1:q0.4;工作台快速移动电磁铁ya2:q0.5;工作台快速移动电磁铁ya3:q0.6;

在选择plci/o点数时,在满足控制要求的前提下,要兼顾价格及备用余量,即使这样还要留一定的余量。一般情况下,i/o点数要根据控制对象输入输出信号的实际需要,再考虑10%-30%的余量即可。 4.3plc选型

根据输入/输出点数,选出plc的型号为s7-200plccpu226型。 5、x62w型万能铣床plc控制梯形图程序的调试

对新编制的plc程序要反复调试,调试的过程可以采用以下步骤。

(1)程序检查。把已经编好的程序输入编程器中,仔细进行检查,在改正语法和数据错误后下载程序并存入plc的存储器中。 (2)模拟运行。模拟控制的实际输入信号,并在程序运行中,在适当的时刻搬动开关接通或断开输入信号,用指示灯模拟各种机械动作,同时观察plc输出端状态指示灯的变化,来确定程序执行情况,并对照执行组件正确动作,看程序是否有错误,这一个过程要反复进行才能取得试验的成功。

(3)改造系统的安装。安装布线应注意plc的输入与输出、plc的电源线、应单独走线,plc远离干扰电源并且要可靠地接地。若用到扩展单元,其接地点应与基本单元接地点接在一起。 (4)改造的整机调试。在前几步确保无误后,检查各部分是否正常,各参数设置是否正确。这时进行空载调试,无误后进行带负荷调试,即进行加工试车使设备进入运行状态。 6、结语

本文的改造方案是对原来的继电器一接触式控制系统进行plc改造而成,经实际运行证明该plc控制系统无论是硬件还是软件,控制系统稳定可靠,具有极高的可靠性与灵活性,更容易维修,更能适应经常变动的工艺条件,通过改造取得了较好的经济效益,具有重要的应用价值和推广价值,同时这种改造方法也适用于其它机床的改造。 参考文献

[1]刘芬 贾建波等.机床电气控制与plc.国防工业出版社

2009,(8).

[2]王纳林 自动化专plc技术应用改造实训探索科技信息,2006,(6).

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