49· 文章编号:1002~6886(2007)0]一0049—02 连轧棒材倍尺飞剪的自动化控制 罗字龙 ,金玲 (1.南昌钢铁有限责任公司,江西 南昌 33001 2;2.江西蓝天学院公教部计算机教研室,江西 南昌 330098) 摘要:本文介绍了南昌钢铁厂30万吨棒材生产线倍尺飞剪的工艺特点、技术要求、系统工作原理及控制算法,并简要说明 了倍尺飞剪剪切优化的方法。 关键词:连轧棒材 倍尺剪切 倍尺长度 优化 The Automation That Eyen Roils one Time of Rulers of Excellent Material and Flies and Cuts is Controlle LUO YU—long,JIN Ling Abstract: Fhis text introduces Nanchang steel plant 300,000 excellent material production line times of ruler fly cra[t char acteristic,technical requirement,systematic operation principle that cut and cont rol algorithins,and otte t1me of rulers of brief il lustrat{on flies and shears the method to optimizeKey words:roIling link clubbed steel;severalfold cut;severalfold foot;optimization 1 概况 5)控制准确,调整方便,可靠性高。 2、2倍尺飞剪的工作原理 南昌钢铁厂棒材生产线为单线全连续式,f_}j马鞍山钢 近年来倍尺飞剪在国外已被广泛采用,随着控制水平 铁研究设计总院设计.轧机终轧速度达l8 m/s,该厂实际 的不断提高,倍尺飞剪埘高速棒、型材和低速大规格材都 年产量已达100万吨,产品规格为≠l2~≠32 II1rD_棒材,产 较合适。 品大部分为带肋钢筋。≠12、≠14、≠16带肋钢筋采用 线切 倍 飞剪的其¨T:作原理如下:剪机在得到上游方向热 分生产l丁艺。整个轧线共安装了3套自动启停式飞剪,其 金属检测器的轧件头尾信号时,按预定剪切长度要求,经 中l号、2号飞剪用来进行事故碎断和切头、切尾,控制系 定计算,并延时启动剪刀,起始位置由轴向定位系统确 统采用西门子s7—400PI C集中控制,直流电机传动。3 定,并可调节。 号倍尺飞剪为刚转式、曲柄式组合飞剪,装有央送辊,便于 剪切是在升速过程中实现,根据前面机架测得的轧件 喂人棒材。剪切大规格产品时采用曲柄式剪头,剪切小规 速度,应使剪 启动到剪切位置时其线速度水平分量 格产品时通过更换剪头而实现同转式飞剪动作。由于原 略大于轧件速度 :,即V。一V +(0~1O%)V!。剪机启 设计存在一些不足,难于满足高速剪切的1一艺要求,后采 动加速度“和轧件速度 保持固定的2次关系: 用了北京钢铁研究设计总院设计的飞剪控制系统,最高理 “一K (K为比例系数) 论剪切速度达到了20 m/s,并具有优化剪切功能。 为实现剪切速度的同步(达不到该速度时,叠加给定 2倍尺飞剪的工艺特点 投入),剪刃起始位置定在距离剪切位9O。上。 剪切完成后由再生制动减速.定位脉冲编码器控制剪 2.1倍尺飞剪的技术要求 刃回复至初始位置.一次剪切过程结束。 在剪切轧件时,飞剪剪刃在轧件运动方向的分速度 2.3系统控制 应该与轧件运动速度 .相等或者稍大, 一(1~1.03) , 2.3.1倍尺飞剪系统控制原理图(见图1) 即应与同步速度进行剪切。V 不宜过大或过小。 在实际生产过程中,倍尺飞剪要满足以下的要求: 1)能剪切不同规格和不同定尺长度的产品,且能满足 定尺精度和剪切断面质量要求,轧件切口断面形状要好。 2)能满足轧机和机组生产率的要求。 3)具有切头、切尾和事故碎断功能,短尺料便于收集、 运输和利用。 4)便于上冷床的制动和冷却。 图1飞剪控制系统柜图 作者简介:罗宇龙(1978一),男.2000年毕业于江西理工大学,现从事计算机、电气自动化应用及维护工作,助理工程师 收稿日期:2006—7—2l 维普资讯 http://www.cqvip.com
50· 2.3.2飞剪控制系统配置组成 飞剪系统有一个高速计数模块来对剪前的成品机架 飞剪控制系统由起停式飞剪机、热金属检测器及脉冲 电机轴编码器的脉冲个数进行计数,通过检测单位时基下 编码器组成,其布置见图2。 ‘ 的脉冲数,来计算lT件运行的线速度V—f*LPP,其中 厂一脉冲/秒。 3)定尺长度测量、剪切 通过输入对所需剪切工件的长度,PI C将长度演化成 脉冲个数,PLC高速计数模块检测轧件通过成品机架的脉 冲个数,当到达所需剪切的脉冲个数时,高计发出剪切信 号给轴定位模块,启动飞剪。飞剪在轴定位模块的控制下 进行定位控制。 注:1拌、2拌热探分两路,1路到计数器、1路到PLC、 图2飞剪控制系统配置图 4)总长控制 总长L—N*LPP,其中~表示轧件总的脉冲个数。 3倍尺长度的控制 3.2倍尺长度的优化 倍尺剪切时棒材长度不可能正好是定尺长度的整数 飞剪系统的控制算法在PI C上完成,主要包括倍尺 倍。同时,轧件长度是变化的,剪切前必须计算出预计的 长度的计算和倍尺长度的优化。 轧件总长度。标准倍尺(根据定尺长度和冷床条件)不难 3.1倍尺长度的计算 确定。优化的关键是对短倍尺和短尺棒材的处理。热金属 倍尺长度的计算主要包括长度控制计算和轧件头部 装置与倍尺飞剪之间的棒材长度预知,棒材尾部优化长度 位置跟踪,主要南以下几个部分组成: 在最后的1或2根上进行。这样,根据制动和输入系统, 1)脉冲当量测量 棒材才能合适地排在冷床上。通常,为保证生产平衡且便 脉冲测量有两种方法: 于定尺剪切,需确定最小倍尺长度,最小短尺长度应按国 方法一:辊径优先:以辊环为准,通过工作辊径计算脉 际确定的可交货的短尺长度。 冲当量。但这种测量方式有一定缺点,不能自适应辊径变 根据以上的一些条件制定如下优化原则: 化,在轧制过程中,南于轧辊磨损会出现现场使用的实际 1)倍尺长度大于最小倍尺长度,否则从前根标准倍尺 辊径与输入到PI C的辊径大小不符,影响精度;另外1=艺 上“借”1个或几个定尺长度。 计算、温度、工艺堆拉关系影响都会成为影响工作辊径的 2)短尺总是由导槽导至齿条式小冷床上冷却,根据冷 因素。 床条件选择最小上冷床长度。 测量公式:LPP—rrD/i*PPR,其中LPP为脉冲当 量,D为成品机架工作辊径,i为成品机架速比,PPR为成 4 结束语 品机架每转脉冲数(600)。 倍尺飞剪技术已成功地运用于棒材生产中,该技术自 方法二:测量优先:在生产过程中,生产的工件作匀速 动化程度提高,调试方便可靠,能与现代化棒材生产相适 运动,在图2,B、C为工件线速度和头部位置检测,以及长 应。同时,该项技术还对检测、控制的准确性和可靠性及 度测量脉冲当量效验所必须设置传感器的安装位置 剪切的精度提出了更高的要 J (HMD 、HMD:),通过两热探之间的长度L 及工件通过 两个热探时高速计数模块的计数~ ,求得脉冲当量值: 参考文献 I,PP—L fNl 其中L 为热探HMD 与HMD 之间的距离,~ 为 1李建设.中小型材成品飞剪优化倍尺剪切的研究.轧钢,1996、16 轧件通过L 时高速计数模块检测的成品轧机的电机编码 (4) 34~36 器的脉冲个数。 2王琳.连轧棒材倍尺飞剪的优化.轧钢,2000.17(1):31~33 2)轧件线速度测量 (上接第48页) 价过程中保留了所有设计方案的评价信息,从而使设计方 2,且方案1为较好的设计方案,方案2为一般设计方案, 案的评价乃至选取更加科学、合理,且可推广应用于其它 故选方案1。 一些机械传动的方案设计的评判和优选中。 4 结束语 参考文献 将模糊重心评判方法用于带传动设计方案的优选评 判中,不但用定量的方式描述了各影响因素的作用,且评 1黄洪钟、模糊设计.北京:机械3-业出版社,1999 2何新贵.模糊知识处理的理论与技术,北京.国防3-业出版社,1995
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